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一东翼专回、丁一轨道上段阻力过大。经过井下实地分析,丁一东翼专回多处巷道变形、底鼓,
出现爬行巷道,丁一轨道下山多处巷道狭窄,风速超限,多处地段受到破坏,多为侧壁变
形、顶板冒落及底板凸起。这些巷道维修速度赶不上变形速度,因此造成了回风段通风阻力
过大。

 

  

6 优化方案确定 

  

6.1 通过阻力测定提出以下通风系统优化方案 

  ①方案一:在二水平戊一采区补做一条进风降阻巷(兼做辅助运输)与丁一轨道下山
下段联通,丁一轨道上段及原进风下山改为回风,并将丁

5.6-11210 边切眼与丁一轨道上段

联通作为丁一采区的东翼回风,同时将丁一东翼回风不断延伸,担负丁一东翼采区的通风
重任,丁一进风降阻巷作为丁一采区主要进风巷,丁一皮带下山作为辅助进风巷,丁一采
区通风系统由原来的

“两进一回”改为“两进两回”。 

  ②方案二:服务于一水平己二、戊二采区的西一风井,在戊

9.10-12160 采面回采结束后,

仅担负己二上部采区的通风任务,如果仅仅为己二采区服务,会造成风机用风不经济,产
生不必要的经济损失,因此考虑在二水平戊一采区做一条总回风与西一风井相连通,形成
丁一风井、西一风井联合服务一水平己二采区、丁一采区、二水平戊一、己一采区的通风网络。

 

  ③方案三:在丁一深部开采区域范围内,新做服务于丁一采区的回风井筒,丁一新回
风井筒仅服务于丁一深部采区,二水平戊一采区西翼回风不再为丁一采区服务,原丁一风
井全力服务于二水平戊一、己一采区。

 

  

6.2 方案论证及确定 

  

6.2.1 通风系统优化方案一论证 

  ①该方案解决了丁一采区通风路线长的问题,丁一采区通风路线相比以前减少了

2000

多米,丁一采区进风段阻力大大减小,丁一采区风量由原来的

4050m3/min 增加为改造后的

5500m3/min; 
  ②通风系统优化改造后,丁一采区风量增加仅

1500m3/min,保证了丁一 3 个掘进工作

面的正常开工,对丁一采区后期深部开采起到至关重要的作用;

 

  ③丁一进风降阻巷的施工,不仅有效的提高了采区风量,缩短了通风距离,而且作为
辅助运输巷也减小了职工劳动强度;

 

  ④经过改造的丁一采区通风系统风机负压降低到

2940pa,主扇工况点在合理的工作范

围内。

 

  

6.2.2 通风系统优化方案二论证 

  ①该方案为西一风井担负丁一采区的回风任务,根据计算机模拟解算,系统改造后采
区风量增加约

468m3/min,各采区风量有所增加,但是增加幅度不大,西一风井回风

2856m3/min,负压为 3529pa,因西一风井担负一部分通风任务,丁一风井回风下降至
7362m3/min; 
  ②戊二采区回风段回风路线长达

5000 米,回风段阻力较大,丁一采区阻力分布不合理;

 
  ③系统优化改造后丁一采区风量增加不明显,对后期深部开采起不到关键作用;

 

  ④戊

8-21020 抽排巷长达 2000 米,开掘巷道投入成本高,再加上丁一、戊二采区巷道

失修巷道长,维修成本高,系统改造投资大、见效低;

 

  ⑤戊二采区回风段长达

5000 米,回风段阻力大,并且回入风量不理想,风量不足

3000m3/min,风井负压达 3500pa,使西一风井主扇运行不够经济。 
  

6.2.3 通风系统优化方案三论证