1.洗煤过程中产品产率测定。经实际测定,洗产品产率为:洗中块产率为 23%,洗粒产率为
21%,洗矸产率为 39%,洗末产率为 9%,煤泥产率为 8%。
2.洗中块带走介质测定:
①洗中块取样总量
G 总=38.9Kg×{(1-13%)÷(1-10%)}=37.60 Kg
②选出磁性物为
:G=10.64 g
③又因介质的磁性物含量为
B=89.3%
④洗中块产率
r=23%
⑤洗块带走介质
(折算成吨入洗原煤介耗)为
10.64÷37.60÷89.3×23×1000=0.08 kg/t・入洗原煤
3.洗粒带走介质测定:
①洗粒总样总量
G 总=35.5Kg×{(1-15%)÷(1-10%)}=33.53 Kg
②洗出磁性物为
:G=64 g
③介质的磁性物含量
B=89.3%
④洗粒产率
r=21%
⑤洗粒带走介质
(折算成吨原煤介耗)为
64÷33.53÷89.3×21×1000=0.45 kg/t・入洗原煤
4.洗矸带走介质测定:
①洗矸取样总量
G 总=41.8Kg×{(1-12%)÷(1-10%)}=41.0 Kg
②选出磁性物为
:G=30.66 g
③介质的磁性物含量
B=59.3%
④洗矸产率
r=39%
⑤洗矸带走介质
(折算成吨原煤介耗)为
30.66÷41÷89.3×39×1000=0.34 kg/t・入洗原煤
5.洗末带走介质测定:
①洗末取样总量
G 总=18.1Kg×{(1-16.5%)÷(1-10%)}=16.83 Kg
②选出磁性物为
:G=93.06 g
③介质的磁性物含量
B=89.3%
④洗末产率
r=9%
⑤洗末带走介质
(折算成吨原煤介耗)为
93.06÷16.83÷89.3×9×1000=0.56kg/t・入洗原煤
六、经济效益分析计算
大隆矿洗煤喷水系统改造后压力泵流量增加
47%,压力增加 50%,介质消耗降低 27.4%,
经济效益十分可观。
1.改造前洗产品平均介耗为 1.97kg/ t・入洗原煤(1~8 月)。
2.改造后洗产品介耗降低到 1.43kg/ t・入洗原煤(9 月~12 月)。
3.每年入洗原煤量按 1 150 000 吨计算,则全年可节约介质为
(1.97-1.43)kg/ t・入洗原煤×1 150 000 吨=621 吨。
4.介质粉价格为 0.13 万元/吨,则全年可节省资金
621 吨×0.13 万元/吨=80.73 万元。
七、结束语
2008 年 7-9 月大隆矿选煤厂洗煤喷水系统成功技术改造后,突出特点是压力高、流量大,
冲洗效果十分理想
,尤其在铁煤集团首次成功引进 XH-4C 型脱介专用喷嘴,更是完善了现场
生产工艺
,最大限度地降低了介质消耗。经现场测定,每年可节约介质 621 吨,直接经济效益 80
万元。此次喷水系统的成功改造
,既解决了现场多年存在的问题和弊病,又为大隆矿洗煤生产