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14368m3/h,二段出口温度为 93.5

℃,压力为 3.35MPa。压缩机二段出来的高压气相冷剂与

从段间冷剂罐通过段间冷剂泵打出的冷剂液体混合,然后在冷剂出口冷凝器中冷却,部分
冷凝下来的混合物在冷剂出口分离器中进行分离。

 

  冷剂循环系统的主要特点是:

 

  

1.采用单级制冷系统,流程简单,操作控制可靠; 

  

2.对冷剂组分的变化不敏感,对不同组份原料气具有较强的弹性和适应性; 

  

3.开停车速度快,需要补充冷剂量少,具有较高的效率; 

  

4.设备数量少,布置紧凑,造价和操作费用低。 

  

2. 煤制气液化分离装置运行实践 

  新疆广汇甲烷深冷液化分离项目于

2010 年 5 月开始筹备建设, 2012 年 10 月调试投产

成功。该装置的设计能力为

452,472m3/h。合成气的总生产能力为 383,686m3/h,LNG 作

为生产速度大约为

51,510kg/h(相当于液体 119.6m3/h,约 45 万吨/年 )。 

  

2012 年 6 月,装置进入全面调试阶段:公用工程系统调试;原料气管线置换;消防水

系统调试;原料气管线引天然气;干燥器填装瓷球、分子筛,脱汞吸附剂填装活性炭;全部
DCS 联校结束;干燥、汞脱除全部系统置换和检漏,冷剂储存、补充和卸料全部系统置换和
检漏,制冷和液化系统置换和检漏。

 

  

2012 年 8 月,液化系统和制冷剂回路干燥,冷剂储存系统干燥。 

  

2012 年 9 月,压缩机组联动试运,液态冷剂系统循环,冷剂单元开车,液化单元开车,

LNG 储罐和灌装站置换、干燥和预冷。 
  

2012 年 10 月 20 日甲烷分离装置投产成功,逐步增加负荷至 50%,产品合格后稳定 24

小时;增加负荷至

70%,产品合格后稳定 72 小时;再增加负荷至 85%,产品合格后稳定

72 小时;最后增加负荷至 100%,稳定 72 小时。如果产品合格,装置即进入试生产期,试
生产期时间为六个月。

 

  

2.1 冷箱积液及操作 

  原料气从顶部进入冷箱,并向底部流动,底部冷端温度更低。低温液体仅在冷剂换热器
底部产生。停车期间,这些液体因重力将会被隔离在冷箱底部,这些低温液体不能进入到设
计不允许低温进入的工段。每个冷箱只有一个双板束钎焊铝芯换热器,除此再没有任何其它
设备。

 

  冷箱的温度梯度自下而上,逐渐升高,低压冷剂出冷箱为常温。冷箱内液相冷剂过多时,
冷箱底部会出现积液,冷箱底部温度会极具降低。此时,可以减小液相冷剂进冷箱流量,同
时增大气相冷剂流量,将集聚在冷箱底部液体带至冷箱中上部气化,使得冷箱整体温度梯
度趋于正常。

 

  

2.2 产量控制 

  

J-T 阀控制液化装置的总体生产能力,限制冷剂压缩机负荷。J-T 阀进行微小调整,以

改变生产能力或者增、减冷剂压缩机的负荷。使用手动的

“HIC”与采用 J-T 阀流量控制相比,

可提供进入冷剂压缩机的稳定流量,一般而言,增加进入冷箱的冷剂流量,即增加了

LNG

生产能力,或在

LNG 流量不变情况下降低 LNG 的温度。 

  

2.3 冷剂补充与损失 

  对于冷剂补充,氮是由客户(界区外)提供的。甲烷可以在运行时从

LNG 产品中获取。

“甲烷补充罐”由用户提供,它可以储存 LNG 产品或由其它设备引入。由于原料气中的氧气
在闪蒸气中累积,因此,

BOG 不适合作甲烷补充。装置原料气中 H2/CO 含量高,同样也不

适合做甲烷补充的

“补给源”。开车时,甲烷补充将用 LNG 槽车(用户提供)代替。需要的乙

烯、丙烷、异戊烷来自于专用的补充罐。所有冷剂组分均通过冷剂吸入罐的入口管线加载。

 

  在装置维修或冷剂液体过多时,可以在冷剂储罐中存放冷剂。这些冷剂可以根据需要再