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“矩形口”工字钢框架(600mm×1200mm)。 

  

4、分别用加工好的 8 根 12#矿工钢斜撑,按

∠50°固定在工字钢框架与井壁上。8 根斜撑

底端分别割斜口嵌在

“矩形口”4 个角与 4 条边中心位置,并焊接牢固。 

  

5、以 8 根斜撑为支撑面,依据斜撑角度现场测量钢板尺寸,并由电气焊操作工加工 8

8mm 厚钢板(最大块 90kg),每块钢板和斜撑用电气焊焊接牢固,钢板连接处的缝隙

现场进行测量割补,并用薄铁皮焊封,防止积煤。

 

  五、应用效果

 

  

1、副井电控系统优化后,提高了系统可靠性能、减少事故发生率,可操作性强,无需手

动配合减速,延长了闸瓦的使用周期,节约了材料费用;缩短了提升时间,由

130s~150s

缩短至

90s~100s,增加了副井提升效率,矿井排矸能力提升 20%。 

  

2、主井提升机错底绳投入使用承接装置和井架锁绳装置后,每次缩短了施工时间 2 个

小时,

1 小时按提煤 120 吨计算,每年可增创产值 960 吨,而且减轻了劳动强度和工作量,

提高了施工安全系数和效率。

 

  

3、主井底接煤漏斗投入使用后,主井洒落水煤通过漏斗进入矿车后进行沉淀,水和煤

得到有效分离,矿车满后由

1 名兼岗人员推出即可,操作简单,安全系数高,且延长了煤

仓清挖周期、减少了每班清煤工人数、减轻了清煤工劳动强度,提高了工作环境安全系数。

 

  六、结论

 

  郑煤集团金龙煤业公司针对主、副井提升系统存在的一系列制约矿井安全高效发展的问
题,通过技术人员深入现场,采取测量、设计图纸、技术论证、修改程序等措施,提高了系统
提升效率,减轻了职工劳动强度和工作量,提高了作业环境的安全系数,具有一定的推广
价值。