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柳钢

2000m3 高炉低燃料比生产实践

 要: 通过加强柳钢 2 号 2000m

3

高炉原燃料管理,优化操作制度,细化高炉管理,配合

使用合适的炉腹煤气量,使炉况稳定顺行,煤气利用率提高到

46%,燃料比降到 513kg/t。

  词:高炉;操作;燃料比;原燃料;炉腹煤气量;煤气利用率

前言

柳钢

2 号高炉于 2007-06 开工建设,2008-05 建成投产,有效容积 2000m

3

,设置东西

2

个出铁场,

2 个铁口,26 个风口。高炉应用高导热碳砖和陶瓷杯复合技术,串联软水密闭循

环;炉顶装料采用

PW 紧凑型串罐式无料钟炉顶,装有十字测温和料面成像仪;全干法布

袋除尘,新型明特法水冲渣工艺;配备

4 座新型大功率燃烧器顶燃型球式热风炉。2011 年,

柳钢

2 号高炉燃料比居高不下(562kg/)t,为此开展攻关。

降低燃料比的措施
2.1 加强对原燃料的管理俗话说:

“七分原料,三分操作”,原燃料条件影响高炉的稳定顺行,是实现各项技术指标及高

炉强化冶炼的物质基础,没有良好的原燃料条件要降低燃料比是非常困难的。柳钢

2 号高炉

车间结合自身的条件,一方面改善原燃料的质量,使用高品位的矿石,保证入炉矿石的综
合品位在

55%以上(见图 1),同时优化焦炭质量,特别是焦炭的高温性能(CSR、CRI)为提高

煤气利用奠定了基础;另一方面加强对原燃料的管理,具体做以下工作:(

1)严格控制焦

炭和烧结的筛分速度,要求焦炭仓和烧结仓的筛分速度分别小于

26kg/s、29kg/s;(2)及时

跟踪原燃料的变化信息,做到预知预控,避免炉况波动;(

3)每周做 2 次焦炭和烧结的粒

度检测,并计算各粒度所占的比例,根据结果采取相应的整改措施;(

4)集中对筛网进行

改造,由梳齿筛换为棒条筛,有效地改善了烧结矿的过筛效果,减少了入炉粉末。

2.2 合适的热制度

选 择 合 适 的 热

制 度 , 对 燃 料 比 的
降 低 有 很 大 的 作 用 。
评 价 热 制 度 有 两 种 :
一 是 化 学 热 , 用

w

铁 水 (

Si ) 来 表 示 ,

w 铁 水 ( Si ) 变 化
±0.10%,影响焦比 4~6kg/t。随着炉况的稳定,柳钢 2 号高炉车间把 w 铁水(Si)逐步控制

0.30%~0.68%,当炉温高于此控制范围,及时做相应的调剂,把 w 铁水(Si)稳定在目

标范围之内,近几个月硅的变化见图

2;二是物理热,用铁水温度表示,高炉要想长期稳

定顺行,需要充足的物理热做保障,

2 号高炉根据自身条件,制定出合适的铁水温度在

1490

℃~1510℃。