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  摘要

 氨水倒流现象是炼焦生产过程中特别容易发生的事情,这种现象对生产和炼焦炉

的危害很大,经过业内学者研究表明,这种现象的主要原因是由于喷嘴喷出的氨水沾到了
杂物上面引起了反弹,导致氨水倒流现象的发生。其主要原因就是氨水的喷嘴角度不够合适,
同时氨水的喷头长时间不清理以至于堵塞,从而使氨水喷嘴底座与喷嘴之间松弛,最后导
致脱落,同时产生了双集气管内部侧面吸引力不均匀。防止这种现象发生的具体措施为,负
责人员要经常清扫桥管内壁的垃圾,同时要保证氨水喷洒正常,在发现异常的时候要及时
处理,以保证喷嘴质量合格过关。同时还要加强检查和考核,积极做好防护措施,保护好炉
体安全,为生产节约成本。

 

  关键词

 炼焦;氨水;倒流;预防策略;注意事项 

  中图分类号

TD421 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2012)61-0036-02 

  近些年来,业界专家与学者的不断钻研所得出的研究结果显示,在炼焦的过程中,通
常是依赖在桥管处喷洒

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℃左右的热氨水蒸发冷却法来实现煤气温度的降低。在生产的过

程中,氨水喷嘴较为容易出现堵塞的情况,煤气冷却成效不佳,造成车间无法进行正常的
生产或者是集气管的高温。在日常的实际生产过程中,氨水倒流进入焦炉内是一种高发的问
题,可以说对炉体育生产所产生的危害的非常大的,而且其发生隐蔽,并不容易得到及时
地发现和处理,因此相关人员必须要高度重视这一问题。

 

  

1 氨和氨水的性质 

  氨水的主要成分为

NH3・H2O,只有少量的 NH3・H2O 电离为 NH4+和 OH-,还有小

部分的以

NH3 分子存在。但在求氨水的质量分数、物质的量浓度时溶质仍为通入的 NH3。氨

水与某些可溶性金属盐反应时,一般生成氢氧化物沉淀,如

MgCl2、AlCl3、FeCl3 等,也有

先生成氢氧化物沉淀后溶解的,如

CuCl2 、ZnCl2 、AgNO3 等。氨水的密度小于 1g/cm3,并

且浓度越大,密度越小。当氨水由浓变稀的过程中,溶质的质量没有改变,而溶液的质量和
体积均增大,且增大的量不同,所以溶液浓度一定减小,溶液密度变化不定。一般说有两种
情况:第一种就是溶液的密度

p<1g/cm3 的溶液,例如氨水,当加水稀释以后,氨的质量分

数减小,但溶液的密度反而增大,当无限稀释氨水时,密度已趋近于纯水.即趋近于
lg/cm3。另一种就是溶液的密度 p>1g/cm3 的溶液。例如硫酸溶液,当加水稀释以后,硫酸的
质量分数减小,溶液的密度也随之减小。

 

  

2 氨水倒流事例 

  辉煌产业有限公司在

2009 年氨水倒流事件总共发生了 5 次。情节比较严重的一次是 2

号炉

41 号炉,具体表现为出焦的时候焦炭的颜色发黑、不成焦状成煤状。后来调查出了原因,

是因为个别物质进入了炉内的集气管内,导致氨水出现倒流现象流入炉内。后来工作人员查
看车间内的燃烧室的时候发现,

1、5、6、9 号立火道温度比较低,并且伴随着炉墙发黑的现

象,同时

5 号和 9 号熄火。后来专业技术人员进行了调试,大约过了 45 分钟后温度开始逐

渐的升高,

1、5、6、9 号立火道燃烧开始逐渐正常,同时工作人员按时完成了注煤。通过对这

次事件的处理后,研究人员惊奇的发现炭化室墙壁上有十分明显的细微裂痕,但是这次事
件并没有造成那种不可修复复原的危害。此次事件之后,该企业对此次事件专门进行了分析
和讨论,大家一致认为这次事件是由于在注煤时工具出现了问题,就是喷洒旋片和底座之
间松弛,导致脱落,所以有部分氨水倒流,并且进入了焦炉里面。

 

  

3 氨水倒流的危害 

  

1)氨水倒流现象能使立火道炉头的温度逐渐的降低,从而导致立火道内的煤气熄火,

这时候工作人员要及时重新点燃,以免发生爆炸等事故;

 

  

2)由于炉内温度低,收缩不好,就会造成推焦变难这样的事故;