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大直径钻孔抽放代替尾巷埋管抽放技术探究

摘要:由于回采时工作面回风流中瓦斯浓度过大,瓦斯治理成本高。任楼煤矿根据自身实际
情况,利用保护层开采提高煤层的透气性将大直径钻孔代替尾巷埋管抽放,进行多煤层瓦
斯抽放提高工作面瓦斯抽放的效果。

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 http://www.xzbu.com/8/view-3741477.htm

  关键词:大直径钻孔抽放;

 钻孔设计; 效果分析

  一、设计背景
  任楼煤矿工作面的瓦斯治理方法为预先抽采,由于煤层气储量丰富,煤层的透气性又
普遍很低,存在瓦斯抽放钻孔工程量大,抽放时间长,抽放效果差,消突效果不理想现象
回采时工作面回风流中瓦斯浓度过大,瓦斯治理成本高。我矿根据自身实际情况,利用保护
层开采提高煤层的透气性,进行多煤层瓦斯抽放,提高工作面瓦斯抽放的效果。根据保护层
开采之后的矿山压力分布及瓦斯分布规律,采空区不但积聚了本煤层的瓦斯,其中有很大
一部分来自于临近煤层(即被保护层),尾巷抽放不但减少了上隅角的瓦斯积聚量,还为
后期被保护煤层的开采奠定了基础。
  

7258 工作面是任楼煤矿的大采高综采工作面,煤层瓦斯含量高,日产 4000 吨煤,工

作面绝对瓦斯涌出量为

32m3/min 左右,工作面回风流瓦斯浓度平均在 0.50%左右,如果瓦

斯抽放效果不好将会制约大采高工作面高产高效。
  二、实施方案:
  为治理

7258 工作面转采段的瓦斯,提高工作面抽放率,设计在

Ⅱ 1 三车场Ⅱ 8210 机联

巷绞车窝施工一组大直径底板穿层预抽钻孔,代替尾巷埋管进行采空区抽放,来降低上隅
角及临近煤层的瓦斯浓度,从而保证工作面正常生产而不出现瓦斯超限问题。
  三、钻孔设计
  四、效果分析
  前期尾巷抽放量为

40m3/min,浓度为 4%,而连接合茬

Ⅱ 8210 机联巷绞车窝施工一组

大直径底板穿层钻孔后,尾巷抽放量为

77m3/min,浓度为 5.1%。

  前期工作面正常生产时,回风流瓦斯浓度平均在

0.65%左右,提高尾巷的抽放量后,

回风流瓦斯浓度平均在

0.5%左右,风排量降低了 3 m3/min 左右。说明在采空区利用大直径

底板穿层钻孔,代替尾巷埋管进行采空区抽放,来降低回风流瓦斯浓度效果较好。
  通过

Ⅱ 8210 机联巷绞车窝施工一组大直径底板穿层钻孔,以及配合上隅角埋管、钻场抽

放、穿层及顺层抽放等方法。在工作面转采期间,配风量为

1500m3/min 左右,在降低风量

(原工作面配风量

1700m3/min 左右)的情况下,平均日产 4000 吨左右,回风流瓦斯浓度

平 均 在

0.5% , 工 作 面 绝 对 瓦 斯 涌 出 量 32m3/min , 风 排 量 为 7.5m3/min , 抽 采 量 为

24.5m3/min,抽采率为 76.5%。
  通过尾巷抽放可以降低采空区的瓦斯含量,从而降低工作面回采过程中上隅角及回风
流瓦斯浓度。大直径底板穿层钻孔代替埋管抽放,降低成本,提高效益,降低劳动强度。
  参考文献
  

[1]肖洪波.大孔径钻孔野外施工的工艺比选[J],2009(06).