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八钢烧结预热混合料的新工艺

因烧结热矿振动筛设备大,工作条件恶劣,易发生设备事故,在设计八钢

265m2 烧结

机时,借鉴了全国大型烧结机基本取消热矿筛的工艺设计方法,也取消了热矿筛。

265m2 烧

结机投产后发现,由于新疆地区,冬季气温低

(最低降至零下 20

℃),烧结混合料温度低,

造成烧结过湿层增加,影响到烧结生产;由于生石灰消化的除尘问题没有解决,依靠生石
灰消化放热,提高混合料温度的效果不好。在冬季生产中提高混合料温度缺少有效的手段,
为了解决这一问题,在烧结厂增加了一个混合料预热装置,以解决混合料预热,现场实践
证明,效果较好。

预热装置由废气加热炉、冷风混气室、蒸气混气室、温度及流量控制系统、废气喷嘴等组

成。进入混合机的是超饱和废气,温度可以达到

500

℃以上,而且温度及流量可根据上料量

调节,同时不会带走混合料的水分,有利于造球,热交换的效果好,可达到

80%以上。

利用钢铁厂廉价煤气做为热源,煤气和空气在废气炉内燃烧产生高温废气,温度控制

1200

℃,废气进入冷风混气室,引入一定量的冷风,废气温度降低到一定的范围内,再

进入蒸气混气室,使废气达到超饱和蒸气压,在逆料流方向进入混合机。

使用效果:

(1)八钢 265m2 烧结机,在设计采用二段混合,二台采用都是 4000mm×20000mm 的混

合机,由于混合机较长,混合料在混合机内的滚动时间较长

(6.5 分钟),混合料的滚动对混

合料表面的气体产生搅动,使热交换更加充分。

(2)由于废气一直处在饱和状态下,混合料的水分不会因被蒸发而流失,同时废气温度

高达到

500

℃以上,饱合水蒸气的含量非常少,冷凝水含量也非常少,基本不影响混合料

的水分。

(3)进入混合机废气的温度达到了 500

℃以上,由于温差大,对流和热辐射换热强烈,

筒体内导热性差的耐高温橡胶衬板及料衬,混合机的筒体表面的温度升高不多,对传动设
备几乎没有影响,散热量也小,通过对进入混合机的废气温度与排出的废气温度测定,热
交换效率在

80%以上,混合料度可提高 15~20

℃。

据计算混合料的温度每提高

10

℃,则可节约焦粉 0.7kg/t,采用这装置,混合料的温度

提高

15~20

℃,则可节约焦粉 1~1.5t/kg。由于混合料的温度升高,减少了烧结料层的过湿

层,产量提高了

1.5%。