炼铁烧结工序有害元素内循环
K、Na 碱金属及 Zn、Pb 等重金属在高炉冶炼过程中的危害深远 。
K、Na、Zn 进入炉内首先在高温区挥发,上升后冷凝沉积于炉身上部炉
墙、矿石及焦炭孔隙中
,破坏炉墙内衬同时降低原燃料强度;Pb 作为重
金属会沉积入炉缸、破坏炉底碳砖、引起炉底碳砖上涨。这些都会破坏
高炉顺行度
,乃至影响高炉一代炉龄。炼铁新厂 2500m3 高炉一度出现
封口上翘、煤气上升管结厚等现象
,都与 K、Na、Zn、Pb 等有害元素累
积有关
,严重影响高炉日常操作。
目前主要通过从源头治理的方法
,减少铁前所用原燃料的有害元
素带入量
,同时炼铁新厂辅以调整炉渣碱度,定期排放和增大排放气流
两种手段应对。但炼铁新厂高炉系统内部循环富集的情况难于得到根
本性的改善。
180m2 烧结机主电除尘刮板输送机改短,输送一、二电场粉尘,新增
两条埋刮板输送机输送三电场粉尘
,经无尘卸灰机装车外运;360m2 烧
结机主电尘将三电场刮板机反向布置
,三电场灰通过新增的斗式提升
机、集中灰仓、无尘卸灰机装车外运。
该方案已于
2009 年元月投付使用,有效地切断了炼铁新厂烧结工
序有害元素内部循环链条
,产生物料已组织外卖。保证了烧结成矿中