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  首先,为降低工人劳动强度,提高系统工作效率,改善井下工作环境,我矿对上料设
备进行系统改造。在料仓上部加设拆包机,并配置除尘系统,从而实现井下袋装充填材料的
自动化拆包、卸料、除袋。

 

  第二,为提高制浆系统的浆液配制精度,减少人工误差,强化设备操控性,我矿对制
浆设备进行自动化改造,实现了主料和外加剂的自动取料、称量,浆液的自动配制、搅拌、放
浆,自动控制系统可对整套制浆设备的运行状态进行控制和监测,并可快速做出反应。同时,
为进一步提高设备制浆效率和系统可靠性,以超高水材料应用配比为基础,对各称量装置
的称量范围进行比例改造优化。

 

  第三,为降低清洗水量,在水洗输浆管路之前,采用高压风进行管路风洗,待清除完
管路中残留的浆液后,再水洗管路,这样就极大的降低了清洗水量;同时,为了避免清洗
水对工作面的影响,根据我矿充填硐室和工作面的位置关系,采用逆向管路清洗法,将管
路中的清洗水逆向冲洗到充填硐室的排水沟中,经沉淀处理后直接排往水仓。

 

  第四,为有效控制顶板下沉,提高充填率,避免地表沉陷,对超高水材料包式充填技
术进行工艺改造,撤除传统充填方式中为阻隔充填袋侧面而设计的隔板支架,取而代之的
是相邻支架间、相邻充填袋间的抗弯曲钢板,钢板依靠前次充填体和后垂直挡板的夹持,来
阻挡充填袋的侧面。

 

  第五,为降低掘进成本,减少煤柱留设,提高煤炭回采率,在充填开采的基础上,对
胶带顺槽实行充填留巷,以作为下一工作面的顺槽使用。相比沿空留巷,超高水材料充填留
巷的上覆岩层活动比较平稳,周期来压不明显,顶板易维护,巷道完好程度较好。

 

  

3.3 充填效果及经济效益分析 

  在

C2401 充填回采工作面设立地表岩移观测站,观测开采前、开采中、开采后地表移动

下沉变化数据,回采期间测量组每月对地表控制点进行一次水准和坐标测量,进行数据对
比分析。截至目前,各控制点未发生下沉,达到预期充填效果。

 

  经济效益方面,根据城郊煤矿井下水质条件,

C2401 充填工作面充填料最终凝固体中

水的体积比为

95%,吨煤充填开采增加成 139.27 元/吨。C2401 工作面可采储量 7.5 万吨,用

超高水充填开采可带来利润

4800 多万元。为解决

“三下”压煤提供了技术依据,为河南煤化

的可持续发展注入了新的活力。

 

  

4 结语 

  综上所述,超高水充填材料如今已经在不少煤矿开采过程中得到了推广与应用,在超
高水材料的配置过程中,充填原料的配比情况直接关系着充填开采的成功与否,因此,超
高水充填开采配比系统有着非常重大的研究价值。因此,本文结合城郊煤矿

C2401 工作面

的实际情况,重点探讨了煤矿超高水充填开采配比系统在实际中的应用,实践结果表明,
该系统的自动化程度高,操作安全有效,并且经济效益和环境效益显著,具有较高的推广
应用价值。

 

  参考文献:

 

  

[1]马树元,李报,李桂新等.高德矿增大水砂充填供水能力的研究[J].阜新矿业学院学

报,

1991,10(2):25-29. 

  

[2]冯光明,王成真,李凤凯等.超高水材料开放式填充开采研究[J].采矿与安全工程学

报,

2010,12(4):453-457