转炉终点动态控制图
迁钢转炉副枪计算机自动化炼钢技术是我国第一套完全自主研发、自主集成、自主创
新的炼钢国产化新技术。副枪投入使用并通过一系列自主优化创新,使转炉炼钢后吹率由投
运前的平均
28.37%降低到 4.73%,后吹率下降 23.64%。一次拉碳出钢率从使用副枪及自动
化炼钢前的
71.63%提高到 95.27%,提高了 23.64%。炼钢终点碳、温度双命中率达到目前的
84.52%。
采用副枪自动化炼钢后,过程枪位控制稳定,化渣好、喷溅少,大幅度减少了炉口和
烟罩粘钢粘渣,开发了转炉闭罩操作新工艺,提高了煤气质量,延长了煤气回收时间,多
回收煤气量
20.19 m
3
/t 钢,煤气 CO%浓度值整体上升 20%,热值大幅度提高,改善了环境
条件,减少冒烟污染。
2.5 转炉、钢包综合砌筑
迁钢转炉砌筑方式采用上修方式。虽然修炉时间相对较长,但修炉工序简单、修炉设备
少,且不需要对转炉炉底进行拆装作业,提高了转炉冶炼的可靠性。
转炉炉衬砖均采用镁碳砖,并结合溅渣护炉工艺和转炉喷补技术,有效地提高了转炉
炉龄。目前迁钢炼钢作业部按照经济炉龄进行转炉维护操作,其炉龄在
8000 炉左右。
在钢包砌筑工艺的设计中,考虑到迁钢炼钢厂为全连铸车间,钢包用于连铸作业,钢
包内钢水温度高、停留时间长,为提高钢包使用寿命,选择了钢包整体浇注和砌砖相结合的
综合砌筑方式,永久层采用低水泥浇注料,工作层采用刚玉尖晶石碳砖,渣线采用镁碳砖的
综合砌筑结构,合作开发了具有首钢特色的钢包、铁包整体浇注装置。
采用该方式砌筑的钢水包寿命明显延长。
2006 年 7 月钢包平均寿命达到 90 次以上,单
包最高包龄达到
93 次。同时拆包维护简易,耐材消耗降低。