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由图可见,系统中只是增加了一套添加剂的料仓及喂料机构,添加剂经喂料机进入球磨机,
同原煤一起粉碎并混合均匀,经送粉系统进入锅炉内燃烧,煤中的硫同添加剂产生化学反
应,生成金属硫化物,大部分留在煤灰中,小部分随烟气进入除尘器再次分离,其余部分
均随煤灰冲入灰场。煤灰燃烧过程中硫分析如下图(略):硫平衡关系式:

Sk+ Sb= Sy+ 

Sw=So= Syq+ Sz+ Sm=Sq+ Sf+ Sz+ Slm 燃煤锅炉化学技术的核心是:(1)通过计算和实验寻
求最佳的化学添加剂组合。该组合固硫率最高,对燃烧的负面影响最小。选用氧化助燃助剂,
在固硫的同时还改善了燃烧,提高了一定的热值,节煤

2-3%。(2)化学添加剂组合的成本最

小,确保其应用成本固化每吨硫不大于

600~1100 元/T(固化硫)。(3)选择了一个合理的工

艺路线

,使助剂与煤粉充分混合,充分参加燃烧,使其固硫作用发挥至最大,有效系数为最

大值。

(4)设计合理的化学助剂喂料装置,并具备精度不低 1%的计量功能(随机),以保证

/煤比达到最小,减少成本。(5)确保化学助剂在炉膛参与燃烧过程和在受热面流动的过程

中,不能对其造成负面影响。

(6)尽量减少对受热面结垢和腐蚀的影响。

(7)研究炉内化学对灰熔融特性、结渣特性、沾污特性的影响。我们从化学机理、煤燃烧、锅炉
及辅机等各方面,进行试验室内的试验研究,开展炉内化学动力学分析研究,化学剂特性,
加剂后煤灰高温特性、飞灰电气特性、炉膛上部空气动力场计算机模拟数值计算,混合状况
冷态模化试验等,开发了专项试验研究技术,形成了一系列研究开发化学成套技术不同环
节的试验研究,有力地支持、保证了试验室内系统小试的圆满完成,并且在唐山成功地进行
了工业中试。燃煤锅炉化学技术适用范围广、覆盖的煤种多,能有效地控制

SO2 排放量,如

一个

200MW 的电站,煤热值在 21000KJ/kg,含硫量在 1.5%,使用化学技术,率 80%,则

少排放

SO213.2 万吨/年。这为实现国家提出的在 2000 年将 SO2 排放量控制在 1995 年水平

的目标做出了贡献,具有可观的环境和社会效益。多年攻关成果已经表明,化学技术不仅适
用于中小型锅炉,而且适用于电站锅炉;不仅适用于新建锅炉,而且适用于现役锅炉的技
术改造;不仅适用于中硫煤,而且可用于高硫煤,可以覆盖所有的煤种。中国化学技术几乎
还是空白,具有巨大的市场和广阔的推广应用前景。表

 燃烧后控制技术的综合

 

石灰石石

膏法

简易湿法

磷铵复肥法 喷 雾 干 燥

喷 钙 增 湿

海水

化学

技 术

性 能

指 标

工 艺

流 程

简 易

情况

工 艺

技 术

指标

副 产

 

主 流 程 简

单 ; 石 灰

浆 制 备 流

程复杂

率 >90% ,
钙硫比 1.1
脱 流 渣 主

CaSO4,

目 前 尚 未

利用

燃高、中硫

煤 锅 炉 ,

 

流 程 较 简

率 70%, 钙
硫比 1.1
脱 流 渣 主

CaSO4,
 

目 前 尚 未

利用

燃高、中硫

煤 锅 炉 ,

当 地 有 石

 

流程简单,制
肥部分较复

率 95%
 

产 品 为 含

N+P2O5 
35% 以 上 的
氮磷复合肥

燃高硫煤锅

炉,附近有磷

1%~1.5%

 

流 程 较 简

率 80%, 钙
硫比 1.5

渣 为 烟 尘

和 Ca 的混
合物,
 

目 前 尚 不

能利用

燃高、中、

低 硫 煤 锅

 

流程简单

率 70%, 钙
硫比 2
渣 为 烟 尘

和 Ca 的混
合物,
 

目 前 尚 不

能利用

燃烧中、低

硫 煤 锅 炉

0.5% 不 需
再热极少

 

流程简单

率 90%

脱流渣主

要为硫酸

盐,排放
燃烧中、

低硫煤锅

炉,沿海

地 区 1%
需再热较

 

流程简单

90%以上

渣 主 要 为

金 属 硫 化

物排放

燃烧高、中

低 硫 煤 锅

炉 极 少 不

需 再 热 极