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年产 1300 吨色酚 AS-IRG 生产工艺技术改造
用氯申请报告
市安全生产监督管理局:
我公司系贵局所辖的化工企业,生产染料色酚 AS-IRG 产品。其
生产规模为 1300 吨/年。在制造该产品的生产工艺过程中,必须有一
道氯化工序,目前我公司一直采用传统老工艺,即:用对苯二甲醚与
硫酰氯进行氯化反应,从而获得制造色酚 AS-IRG 产品的中间原料产
品。我公司经过科学实验,决定对该产品生产工艺中的氯化工序进行
技术改造,即:采用商品液氯气化再与空气按各占 50%的体积比进行
混配,然后再去与对苯二甲醚进行氯化反应,通过精馏分离从而获得
所需的合格中间原料产品——邻氯对苯二甲醚。
如前所叙采用以上新工艺较老的传统工艺有如下之优点:
一、老氯化工艺是以硫酰氯作氯化剂,反应过程中有氯化氢气体和二
氧化硫气体产生。由于用的是单锅反应,同时还会有少量的未反应完
的余氯气体溢出,由此加大了“三废”治理的技术难度,除了治理氯
化氢气体和余氯之外,还要治理二氧化硫。因此该工艺增多了“三废”
污染源,同时也增加了“三废”治理难度以及设备投资费用和能耗。
用气氯与空气混配氯化没有二氧化硫的产生,而反应中所产生的尾气
可直接用降膜塔吸收生成盐酸,生成的盐酸可自用或销售。相对老工
艺,降低了治理难度,而且也减少了设备投资,节约了能耗,从而降
低了治理费用。