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  卷第  期

01 年  月

化 工 设 备 与 管 道

PROCESS EQUIPMENT & PIPING

Vol.  No. 

Apr. 01

烘缸爆炸原因分析及预防措施

郭少宏,邓波

广东省特种设备检测院佛山分院,广东

 佛山 8000)

摘 要:

介绍了一起烘缸爆炸事故,分析了导致事故发生的原因,提出了整改意见,可为以后同类设备提

供参考。

关键词:

烘缸爆炸;原因分析;预防措施

中图分类号:

TQ 00.;TH     文献标识码:A    文章编号:100-81(01)0-008-0

1 事故概况

010 年 10 月,佛山某有限公司一台烘缸发生爆

炸,烘缸筒体爆炸成许多碎片,碎片数量为

1 片,碎

片散落在地面及护栏两侧,导致两侧护栏发生严重弯
曲变形。该烘缸的内构件戽斗从端盖中脱落掉在地面,
该烘缸的虹吸疏水管脱落在地面。

010 年 10 月 1 日

1:00~:00 当班的 

#

生产线员工最早在

1:00 左右发

现该烘缸有异响,当时曾对该烘缸进行抬起刮刀处理,
刮刀抬起后异响仍然存在。

10 月  日 0:00~8:00 当班

1

#



#

生产线的值长发现异响一直存在,异响类

似规律性摩擦夹带撞击的声音,拟通过调节烘缸的
蒸汽压力消除,但 从

0.18 MPa 降低到 0.1 MPa 的

过程,异响有所变化,之后将压力从

0.1 MPa 缓慢

升到

0.18 MPa 时,异响恢复到原来的水平。换完 10

 日 8:00~1:00 班,班长刚巡检离开该烘缸约 ~8 

m 处,08:10 左右该烘缸突然发生爆炸。

2 设备基本情况

该公司发生爆炸的生产线共有烘缸

 台,除了

 台水缸,压力烘缸 1 台,其中铸铁烘缸  台,铸
钢烘缸

 台。其蒸汽流程:从汽机抽出的低压蒸汽

压力为

0. MPa,经过蒸汽主管分到各支线蒸汽管路。

其中一支分汽管的蒸汽通到该烘缸的进汽管,分汽管
的蒸汽通过烘缸端盖的轴承进入该烘缸内部,分汽管
上安装了调节阀和压力表,调节阀可以调节蒸汽的流
量和压力,该压力表的精度为

1. 级,正常的工作压

力为

0.18 MPa,该压力表在有效期内。

发生事故的烘缸为铸铁烘缸,德国公司制造,

制造日期为

1 年。工作介质为蒸汽,设计压力

0. MPa,最高工作压力为 0. MPa,设计温度为

10 ℃,筒体材料为 SA,规格为 φ1 00 mm×
 mm× 00 mm,容积为 .8 m



该烘缸属第一

类压力容器

[1]

3 事故原因排查

1)烘缸的实际工作压力小于 0.0 MPa,工作

温度低于

10 ℃,运行条件在允许的工况范围内。烘

缸安全阀整定(开启)压力为

0. MPa,有效期到

011 年  月  日,烘缸压力表的有效期到 010 年 11
月。因此,可排除因超压引起烘缸爆炸的可能。

)烘缸内工作介质为蒸汽,烘缸本身、护栏

及周围的烘缸都不是易燃易爆介质,周围也没有聚集
易燃易爆物质。因此,可排除因爆炸物爆炸引起烘缸
爆炸的可能。

)对烘缸的残留碎片进行宏观检查,未发现

疲劳裂纹痕迹,可排除因疲劳引起的爆炸。从同生
产线其他线烘缸的检验情况来看,虹吸疏水管正常运
行,缸体内部积水处于正常范围,可以排除水冲击
导致爆裂的可能。经过对爆炸现场的烘缸碎片进行厚
度测量,没有发生明显的减薄,厚度值在

1.~0. 

mm 范围内,厚度测量合格。对现场的碎片进行硬度
测量,硬度值未发现异常。对从现场采集的碎片进行
实验室金相检测,其显微组织未发现异常

[-]

4 事故原因分析

[4-8]

经过对事故现场的勘查取证、有关人员的询问

收稿日期:

011-11-10

作者简介:郭少宏(

18—),男,广东佛山人,高级工程师。从

事特种设备检测工作。