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2013 年制钢二部降低钢铁料措施及考核

区域

措施

对应指标

部里负责人

责任人

考核细则

指标

2012 年

份指标

2013

目标值

脱硫区域

1.随时掌握入厂铁水的状况,根据铁水情况进行脱硫处理; 
2.保证转炉用铁水的供给,尽量避免深脱硫或高硫铁直付现象

的发生;减少扒渣带铁量。
3.及时处理铁水罐口,避免洒铁现象。

脱硫率

65%

80%

唐建平、郑佳

军、刘英才

刘英才、甲班董宪政、乙班魏永华、丙班杨平、丁班刘庆

低 1%考核排名分 1 分,并对四班

倒班工长排名挂钩

废钢区域

1.视炉前铁水状况动态调整废钢配比,从而来减少喷溅及过氧

化发生;
2.注意废钢装入顺序减少废钢卡槽如有发生要刨去卡槽部分废

钢;
3.轻重型废钢合理配比避免轻型废钢装入过多过满造成加废钢

洒落。

废钢洒落

 

 

唐建平、郑佳
军、刘英才

各班废钢组长、二助手

100 元/次

转炉区域

1.严格控制转炉装入量和出钢量,保证钢包净空符合精炼处理

                                                                  

要求。

2.加强对

转炉冶炼过程的控制,合理控制氧枪枪位和氧量,采用少渣
炼钢工艺、少量多批次的加入制度,减少喷溅及过氧化钢、回
炉钢,降低含铁损耗,保证冶炼平稳运行提高金属收得率。
(白灰量控制在 50kg/t、白云石 26kg/t)
3.及时处理炉口,避免兑铁、加废钢时发生洒铁或掉落废钢的

                                       

现象。
4.努力提高转炉一次拉成率,保证转炉一次拉碳率 80%以上,

减少过氧化比率;
5.每周一次调整炉前倒渣倾角,杜绝倒渣带钢。
6.拉碳后有足够的钢渣分离时间,减少渣中带钢。
7.采用红外下渣检测系统等技术手段来减少炉内剩钢和控制下

渣量;强化挡渣维护,提高挡渣率;
8.严把入炉原材料的质量、数量关,切实提高含铁渣料的用量,

提高渣钢配比。在保证碱度的前提下,多使用铁皮球,多配加

                                               

渣钢。

 9、及时处理炉口,防止铁水及废钢洒落。

10、严把下钢出口质量关,防止下出钢口高

回炉钢、非计划钢

 

0%

唐建平、唐富
杰、郑佳军、

甘国田

直接责任者(炉长)

按成本折算价考核

过氧化率

33%

27%

各班炉长、一助手、料口

炉长(25%)、一助手(50%)、

料口(25%  

) 20 元/炉

一次拉成率

75%

80%

各班炉长、一助手、料口

低 1%考核排名分 1 分

熔收率

93%

93.5%

各班炉长、一助手、料口

装入量与钢水量高于 10 吨的炉炉

长、一助手、料口各 5 元/炉

喷溅率

20%

0

各班炉长、一助手、料口

每小喷一次考核 50 元/人,大喷

一次考核 100 元/人(包括炉长和

主控)。(小于炉口周长二分之一

为小喷,大于炉口周长二分之一
为大喷)。

铁皮球

8kg/t

10kg/t

各班炉长、一助手、料口

每炉按 9 元进行考核

渣钢

15kg/t

18kg/t

废钢组长

每炉按 9 元进行考核

废钢及铁水洒落

 

 

各班二助手、废钢组长、脱硫组长

100 元/次

下出钢口

各班炉长、一助手、白班工长

200 元/次(每人)

转炉→精炼

(1)保证转炉供铸机的钢水的温度、成分要求:时序合

理、成分合理、温度合理、吹氩效果;

钢水冶炼效果

80%

100%

 

四班转炉炉长、工长

50 元/炉次

精炼区域

(1)加强与炉前,修罐各工位的联系,控制时序,保

证有充足的时间进行精炼,供给铸机合格的钢水。
(2)严格执行吃返回渣操作制度,以减少渣料加入量。

(3)杜绝非计划钢

(4)红罐出钢、减少转炉吹损;

(5)控制溢钢(VD);

(6)保证 Ar 气吹成率;

(7)保证深真空处理及软吹效果;

返回渣

30%

40%

唐建平、樊精

彪、邬美强、
魏宝军

1、李剑峰(5%)、各班修罐组长(30%);魏宝军

(5%);南北精炼炉长(25%)、工长(20%)、机

长(15%)

30 元/1%

Ar 气吹成率

100%

100%

修罐组长

1000 元/次

非计划钢

 

0%

直接责任者(炉长)

按成本折算价考核

精炼→铸机

(1)保证钢水的可浇性:时序合理、成分合理、上钢温

度合理;工艺参数合理(软吹时间、深真空时间、造渣制
度等)

钢水处理效果

90%

100%

 

南北精炼炉长负责

50 元/炉次

铸机区域

(1

)本年度以 质量、效益 为出发点,因此保证质量、

降低钢铁料是铸机关键工作;
(2)铸机严格按照钢种工艺控制,贯彻恒拉速拉钢;

执行优化切割,
(3)保证中包注余控制在合理范围,提高铸坯收得率;

进一步开展减少铸坯掉队和切废比率的攻关。
(4)加强人员管控,提高操作责任心,保证开浇、快换

成功率,减少因人为操作导致的生产事故发生,尽可能
减少溢、漏、絮事故。

(5)抓定修质量,认真检查振动台、电磁搅拌、拉矫机

等关键设备,保证铸机的对弧对中,认真清理二冷室的

残钢和废物,做好水条和喷嘴的更换,做好辊道、切割、
冷床区域的清渣操作。认真检查二冷室的喷水效果,保

证铸机良好的运行状态。
(6)保证换断面质量及维检修效果;

大断面非计划停浇

 

 

范德忠、胡仁
玉、樊精彪、

邬美强、张金、
王存良、孟凡

郑、张宝军、
段秋龙、谭雪

工长(10%)、机长(20%)直接责任人(70%)

1500 元/次

180

Φ

非计划停浇

 

 

工长(10%)、机长(20%)直接责任人(80%)

1000 元/次

180

Φ

漏钢

 

 

直接责任人(四班中包工)及机长

800 元/次

210

Φ

漏钢

 

 

直接责任人(四班中包工)及机长

800 元/次

≥ 230

Φ

等方坯断

面漏钢

 

 

直接责任人(四班中包工)及机长

1500 元/次

180

Φ

~ 210

Φ

溢、

 

 

直接责任人(四班中包工)及机长

100 元/次

230

Φ

~ 350

Φ

方坯断面溢、絮

 

 

直接责任人(四班中包工)及机长

200 元/次

中包注余

≤7.0 吨

≤6.0

工长(20%)、机长(30%);组长(50%)

500 元/次

自动开浇率

93%

97%

修罐组长、倒班工长各 50%

5 元/次

连浇炉数

13.50 

14.50 

1)由于耐火材料造成的、直接考核厂家。2)由于操作

原因造成的,考核责任者

50 元/吨

铸坯收得率

98.70%

98.75

%

工长(20%)、机长(30%);铸机、切割组长各

(25%);

0.1%/200 元

切废

 

 

机长(60%)组长:(20%),切割组长(20%)

50 元/吨