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             数控加工中心故障与维修事例
    为了充分发挥数控加工中心应有的功效,数控机床的正常运行是十分关键的,在数控
设备出现问题,及时排除故障就显得尤为重要。但对于接触加工中心不多的维修人员来说,
当机床出现故障时,往往不知从那里下手,延误维修时间。这时如果我们能借助于数控系
统本身具有的自诊断功能,将对我们的维修产生很大帮助。同时,作为维修人员当数控机
床发生故障后,首先要向操作者了解故障产生症状,产生在哪道程序及时间,操作方法
是否得当,才能及时发现问题,以免隐患过大,造成损失。

其次,要检查按钮、熔断器,接线端子等元件,在接线时螺钉是否拧紧,航空插头和

插座是否拧紧,电路板上的插头是否拧紧,各拨把开关,操作方式是否正确等。并且根据
机械故障较易察觉的特点,当发生机床过载,过热报警时,应首先检查滑板的镶条是否
装过紧,滑板和床身导轨之间摩擦力增大,从而使电机运转困难,还有滚珠丝杠和托架
之间是否同心,如丝杠中滚珠磨损造成丝杠过紧,也可使电机过载、过热,从而引起电气
故障。因此我们在数控机床的正常维修当中,认真做好以上几个方面的工作,共同配合,
可以少走弯路,较快排除故障,减少数控机床的停机时间,提高数控机床的使用率,使

 

公司生产得以顺利进行,完成生产进度。 下面结合自己在数控机床的维修方法及经验,

 

将几例有代表性的故障例子,介绍给大家供参考。有两台北京机床研究所生产的 JCS-018
立式加工中心,其系统是采用日本 FANVC-BESk7M 系统全功能数控机床,7M 系统采用
16 位微处理器控制,伺服驱动单元为大惯量直流伺服电机,主电机由三相全波可控硅无
环流电路驱动,旋转变压器作为位置检测元件,测速发电机构成速度反馈,该机床在运
行中曾发生多次异常报警和异常现象,我们根据 CRT 显示的报警答号将故障迅速排除,

 

保证了机床的正常运行。  

例 1:故障现象,CRT 显示 05#07

 

#报警 故障检查与分析:查 FANVC- BESK7M 系

统维修手册,05#为紧急停车信号接通,07#系速度控制单元报警,从维修手册中看,
05#报警是由紧急停车造成的,故排除其故障较为容易,如急停开关是否压上,X、Y、Z
各轴超程限位是否压合,检查均正常,按清除键,05#消失,07#报警仍存在,抬起手
05#又现。经过分析,认为 07#报警是关键,由它异常后,而采用紧急停车来加以保护,
从而同时出现 05#、07#报警。对于 07#报警,维修手册中指出:任意一轴的速度控制单
位处于报警条件,或电机电源线的接触器断路。产生该报警,可考虑以下原因:

①电机过载。②速度控制的电源变压器过热。③速度控制电源变压器的电源保险丝断。

④速度控制单元的保险丝断。⑤在控制部分电源输入支架上,接线座的 ZMGIN 和 2 点间
的触点开路。⑥在控制部分电源输入支架上,交流 100V 保险丝(F5)断。⑦连接速度控制
单元与控制部分之间的信号电缆断开,或者从插头中脱落。⑧由于某种其它伺服机构报警,
电机电源线上的接触器(MCC

 

)断开。分析:逐一检查,先易后难。A 项:用表查热元件

元异常,并且是在开 NC 后,X 轴、Y 轴、Z 轴,刀库各轴未移动而产生 05#、07#报警,
故 A 项否。B 项:用手摸变压器,不过热,用万用表查 OH1、OH2 正常,检查 C、D、F 中的
保险,未断。E 项:用万用表查接线调的 ZMGIN 和 2 之间的触点,结果通,正常。故矛盾
集中在 G、H 上,用万用表电阻挡检查,发现 Y 轴速度控制单元板有异常。因为电机有一
过热保护,在此电气接线中是各轴相互串在一起的,并且应有 24V 电压。其过程为
24V→X 轴过热保护常闭→速度控制单元→Y 轴过热保护常闭→速度控制单元→Z 轴过热
保护常闭→Z 轴速度控制控制单元→刀架过热保护常闭→刀库速度控制单元→NC 为正常,
当检查到 Y 轴过热保护常闭→Y 轴速度控制单元→Z 轴过热保护常闭时不通,断路,故
检查 Y 轴速度控制板,由线查找,发现一短路棒断路,油腻太脏造成,清洗后插上,开

 

机正常。例 2、故障现象,主轴不能定向,负载表达红区 08

 

#报警。故障检查与分析:查

机床维修手册,08#报警为主轴定位故障,根据手册要求,我们打开机床电源柜,在交