燃煤锅炉的节能环保改造
与技术管理
gÜ 米文霞 杜志军 谷进军
摘要 对公司的链条锅炉的炉拱结构进行了对流型改造
,
给煤装置由闸板式改为分层供煤
,
以及使用清灰剂和加强对司
炉工的管理
,
大大改善了锅炉的燃烧工况
,
提高了锅炉的热效
率
,
减轻了烟尘污染
,
取得了很好的经济效益 。
三鹿集团股份有限公司拥有工业锅炉
10
台
,
其中
SHL6
1
5t
锅炉
6
台
,4t
锅炉
3
台
,
是公司的主要动力设备
,
也是主要耗能
设备和污染源 。由于在锅炉使用中存在的运行煤种偏离设计煤
种以及锅炉自身设计上的缺陷
,
须增加进风量和进煤量
,
才能保
证生产的正常运转和锅炉出力
,
这造成了锅炉运行不够理想
,
主
要表现为煤耗大 、
出力不足 、
须人工拨火 、
热效率偏低 、
排烟温度
高以及冒黑烟等 。为解决上述问题
,
决定对锅炉进行节能环保
改造并加强技术管理 。
一 、
锅炉前 、
后拱的改造
炉拱在工业锅炉中起着引燃和炉内空气工况的组织作用
,
通过前 、
后拱的合理配合
,
可以改变燃烧上升气流的方向
,
并且
对炉内燃烧的气体有强烈的扰动作用
,
为燃料及时着火和燃尽
创造条件 。
[ 1 ]
前后拱合理的配合可以增强锅炉对燃烧煤种的适
应性 、
充分利用锅炉的受热面
,
减少烟尘排放 、
降低炉渣含碳量
,
所以在消除锅炉烟尘和不完全燃烧的改造措施中
,
优化炉拱的
设计尤为关键 。
[ 2 ]
不论哪一种锅炉
,
均是按照既定使用煤种设计的
,
一般对煤
种有着比较严格的要求
,
公司的工业锅炉适合于燃用挥发分较
高的优质煤 。由于在实际生产中供应部门供应的煤种不能保证
是优质煤
,
并且常常是低挥发分煤甚至是劣质烟煤
,
燃煤的热
值 、
挥发分的较大差异导致了锅炉的出力不足和热效率低 、
能耗
大的现象
,
因此决定首先对炉拱进行改造 。
锅炉原炉拱是传统的抛物线型前拱
,
短而高的后拱 。在使
用劣质煤种的情况下
,
作为引燃拱的前拱引燃作用不足 、
强化混
合能力不够
,
着火明显推迟
,
高温区后移
,
炉膛温度低
,
不利于煤
的引燃和燃尽
;
作为对流拱的后拱强化引燃 、
输送高温烟气至前
拱区的能力较弱
,
使着火区更加后移
,
进一步降低了炉膛温度 。
为此采用了对流型拱型
,
将前拱的抛物线型改为上倾段与直段
结合的组合拱
,
保证其热辐射和引燃作用
,
并保证前拱引燃着火
点位置和煤的顺利引燃 。对后拱进行加长并适当降低
,
增加了
后拱的倾角
,
使后拱与水平面成
20
°
左右夹角
,
将原只有上倾段
的后拱改成上倾段与水平段组合成的后拱
,
以保证后拱的间接
引燃和强化混合作用
,
使其促温和促燃作用充分体现 。改造后
的前后拱的覆盖率增大
,
增加了炉排前区 、
中区的辐射热量
,
增
加了可燃气体的挥发量
,
后拱的位置下降
,
加大倾角使锅炉后部
的高温烟气向前反射的能力和扰动能力增强
,
使飞灰的较大颗
粒落下重燃烧
,
减少了飞灰
,
使燃烧更加充分
,
降低了烟尘的排
放量
,
提高了热效率 。
二 、
给煤装置的改造
原锅炉的给煤装置为闸板式装置
,
燃煤经煤闸板挤压后在
炉排上形成的煤层非常密实
,
大小颗粒分布不均 。大粒径煤块
比较集中的地方容易因窜风形成较大“火口”或“火龙”
,
其他地
方通风相对较少
,
形成通风困难
,
导致煤层燃烧不够均匀
,
易产
生“跑红火”
,
造成大的颗粒不能完全燃烧
,
炉渣的含碳量较高
,
锅炉的热效率较低 。
消除“火口”、
降低大颗粒不完全燃烧率的有效方法是改用
分层给煤装置 。根据现在使用的煤种
,
为确保锅炉出力
,
加快炉
排进度调整了驱动链轮的齿数
,
加快了传动速度
,
保证了煤层厚
度的调节范围 。由于我国各地煤矿煤炭的煤种 、
质量差别较大
,
改进后的分层给煤装置
(
图
1)
可以根据煤种 、
煤质 、
颗粒度和煤
的挥发分高低来调节煤层厚度和炉排的速度
,
扩大了锅炉对煤
的适应性 。
图
1
分层给煤装置示意图
改进后的分层给煤装置可对燃煤按颗粒度进行分选
,
使燃
煤在炉排上形成下大上小的分层式松散排列
,
这样大颗粒在下
层
,
中颗粒在中间
,
小颗粒和煤粉在表面
,
使通风阻力大大降低 。
煤粒之间间隙增加了单位通风面积
,
使煤层通风均匀
,
火床平
整 。煤层表面的煤粉在鼓风机的气流作用下呈半悬浮状态燃
节 能 与 环 保
设备管理与维修
2005
№
6
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