氧气顶吹转炉留渣操作可行性研究
摘 要:结合济钢第二炼钢厂的工艺条件,对留渣操作的热力学和动力学条件进行了分析,
探讨了氧气顶吹转炉留渣操作的可行性,指出生产中只要控制炉渣温度低于
1508
℃就可实
施留渣操作;实施留渣操作对转炉冶炼时的初期化渣和脱磷十分有利,并可增加钢水收得
率。
关键词:留渣操作;转炉炼钢;炉渣温度;化渣操作
氧气顶吹转炉留渣操作在 20 世纪 80 年代初期就已提出,由于没有掌握留渣后操作安全
规律,在兑铁水时常出现大喷。因此留渣操作一直没有得到推广应用。但氧气顶吹转炉留渣
操作可以大幅度降低钢铁料消耗,节约石灰,在转炉吹炼初期可以快速造就高碱度氧化渣,
有利于提高生产效率,并具有显著的经济效益,特别在铁水资源不足的钢厂效益更加突出。
所以
,只要从理论上找到留渣后兑铁时发生大喷的根本原因,采取有效的防范措施,可以保证
留渣操作的安全性。下面结合济南钢铁集团总公司第二炼钢厂
(简称济钢第二炼钢厂)的生产
工艺条件
,从理论上对转炉留渣操作的可行性进行分析。
1 转炉留渣操作的可行性分析
济钢第二炼钢厂铁水成分见表
1。冶炼终渣成分:CaO 为 51.9%;MgO 为 9.6%;SiO2
为
13.0%;FeO 为 14.2%。
表
1 铁水成分%
成 分
波动范围
C
3.9~4.2
Si
0.4~0.8
Mn
0.25~0.40
P
0.09~0.11
S
0.025~0.060
兑铁水时产生喷溅的原因是在兑铁的瞬间,铁水中的碳与钢渣中的 FeO 发生激烈的脱碳
反应,生成的
CO 气泡在近似自由空间迅速膨胀,把铁水和钢渣推出炉口所致。只有解决兑
铁时的碳氧激烈反应,才能避免喷溅。当铁水兑入留有上一炉终渣的转炉时,金属与炉渣发
生下列反应:
〔Si〕+2〔O〕=(SiO2)
△G°=139300+53.55T
(1)
〔
C〕+〔O〕={CO}
△G°=-4100-10.165T
(2)
由(2)×2-(1)得出式(3):
2〔C〕+(SiO2)=〔Si〕+2{CO}
△G1°=131100-73.87T (3)
此反应式的自由能变化为:
△G=△G1°+RTln(PCO2fSi〔Si〕/a(SiO2)fC2〔C〕2)
=131100-73.87T+4.575T{2lgPCO+lgfSi