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甲醇洗涤塔设计

1、 国内外发展状况

国外自

1954 年德国鲁奇公司在南非 Sasol 公司的合成燃料厂建成世界第

一套工业化的低温甲醇洗示范装置以来

,目前在国外已有近百套低温甲醇洗净化

装置投入生产运行。自二十世纪七十年代以来

,国外所建的以煤和重油为原料的大

型合成氨装置大多采用低温甲醇洗净化工艺脱除酸性气体。鲁奇公司的低温甲醇
洗工艺流程为

: 气化-脱硫-变换-脱碳, 变换工序设置在脱硫和脱碳之间。林德公司

的低温甲醇洗工艺则是在变换后选择性地进行一步法脱硫脱碳。随着低温甲醇洗
工艺的在工业化装置的广泛应用

,针对不同的原料和气化方法,鲁奇公司和林德公

司又开发出了多种工艺流程

,通过不断对原有流程的优化和设备的改进,使整个低

温甲醇洗流程的效率更高

,能量利用更为充分和合理。鲁奇低温甲醇洗工艺所需冷

量没有由中间循环甲醇提供系统

,而是全部由外部提供。甲醇溶液由于吸收温度低,

循环量相对较大

,与林德工艺相比,能耗稍高,吸收塔的体积也较大。由于系统冷量

由外部供给

,也使得操作调节相对灵活, 并通过新型塔板的设计,提高了塔的操作

弹性。近期鲁奇公司新设计的低温甲醇洗装置将相关设备组合为一体

,依靠液位和

重力输送液体

,减少了机泵和管道的数量和装置投资费用。林德低温甲醇洗采用林

德专利设备

---高压绕管式换热器,提高了换热效率,特别是多股物流的组合换热,

节省占地

,设备布置更为紧凑, 能耗更省。近期林德公司又对其结构进行了改进,分

为两部分组合

,分别采用不同的材料制造,使维修和清洗更加方便。原料气进入低

温甲醇洗装置后

,喷入少量循环甲醇,以防止气体在低温下结冰,避免系统发生堵

塞。在甲醇溶液循环回路中设置甲醇过滤器

,去除硫化亚铁和硫化镍等固体杂质,

以防止其在系统中积累而堵塞设备。此外

,针对生产中出现的问题采取了一些相应

的改进措施

,主要有:① 设置系统在预洗段已去除原料气中的 NH

3

HCN 等杂

;② 增大原料气分离器的容积用以降低其进入系统的温度;③ 在甲醇再生塔中增

设水提浓段

,以增强系统除水能力;④ 在半贫液中注入原料气,以抑制 FeS 和 NiS

的生成

,通过提压的措施使其在特定部位生成并及时去除。

我国对低温甲醇洗工艺的研究始于二十世纪七十年代

,中石化兰州设计院、 

南化集团研究院、浙江大学、上海化工研究院、大连理工大学等单位在该工艺的基
础理论研究方面均取得了一定的成果。上海化工研究院和浙江大学在工艺计算方

,南化研究院在热力学和基础数据测定方面,兰州设计院在气液平衡计算数学模

,北京化工大学在气液相平衡方面均做了大量的工作。大连理工大学在化工工艺

模拟计算方面取得了较大的进展。国内目前已有多套大型酸性气体净化装置采用
了低温甲醇洗工艺

,有的装置已运行近二十年,在设计、施工、安装、操作等方面都