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 要:把以蒸汽间断溶萘改为轻焦油溶萘,把间歇除萘改为连续除萘。通过工艺及设备的

改造,提高洗萘效果,提高设备有效利用率,减少维护量和能源消耗。我厂对部分工艺进行
了改造,解决管网萘堵严重现象,提高了煤气净化能力和设备有效利用率。

 

  关键词:轻焦油溶萘

 连续除萘 轻焦油 冷凝液 

  峰煤焦化公司化产车间由冷凝鼓风工段、硫铵蒸氨工段、终冷洗苯脱苯工段和脱硫工段
组成。焦炉煤气的初步冷却是焦化厂回收净化系统生产的基础。它要求把煤气冷却到较低的
温度,并尽可能减少煤气中萘和焦油含量,为其后煤气中氨、苯的回收及脱硫、脱氰创造良
好的条件。焦炉煤气中萘的净化是焦化厂回收净化系统的关键。所以将提高洗萘效果作为一
个技术攻关的命题。

 

  一、煤气管道中萘沉积原因及危害

 

  由于煤气中含有一部分萘,若含萘量超过要求指标,进入煤气管网以后,随着温度降
低,逐步凝结在管道壁上。将会导致洗氨塔堵塞,洗氨效率降低,粗苯开工率降低等问题的
产生。

 

  二、现有洗萘工艺状况及存在问题

 

  

1.现状 

  粗苯系统有两台终冷器(一开一备)

 

  除萘方法:(

1)用冷凝液直接喷洒; 

  (

2)阻力增大后倒开备用设备,停下用蒸汽清扫。 

  

2.问题 

  

2.1 冷凝液溶萘能力差,仅有部分升华萘被喷洒液冲洗下来,结晶在冷却管上的萘大部

分没能清除。严重影响换热效果。既浪费了冷却水又影响终冷器出口煤气温度。

 

  

2.2 倒备用设备蒸汽吹扫带来的问题: 

  

2.2.1 增大了操作工的操作困难; 

  

2.2.2 生产不稳定,清扫后热阻包括煤气阻力大幅度下降,一旦投用后又逐步上升,直

至阻力又严重超标,这样恶性循环工艺指标也随之波动;进洗苯塔的煤气含萘,也跟着成
周期性的高低波动,增加了洗油含萘,影响洗萘效果;由于这种阵发性(不均匀)除萘,
极易造成相关工艺管线送料不畅,甚至堵塞,需要用蒸汽清扫,给操作工增加了许多不必
要的工作量;另外煤含萘量波动大,影响甲醇生产:影响压缩机排液;影响脱硫加氢。

 

  煤气的净化能力大小是制约煤气发展的重要因素,如何充分利用现有工艺,通过工艺
及设备的改造,提高洗萘效果,提高设备有效利用率,减少维护量和能源消耗。我厂对部分
工艺进行了改造,解决管网萘堵严重现象,提高了煤气净化能力和设备有效利用率。

 

  三、萘的溶解机理分析

 

  根据

“相似相溶”原理,从萘的分子结构分析,萘在萘的衍生物溶剂中会有相当的溶解

度。焦油洗油中由于萘的衍生物均是高沸点组成的混合溶液,是一种共沸混合物,所以挥发
度小,比重大,适用于洗煤气喷淋循环使用,损失较小,而且降低了凝固点,在温度低时
萘不易析出,温度低时也有较大的溶解度。

 

  基于以上分析,我厂技术人员经过试验得出:用含萘系衍生物的洗油洗萘,是可行的
方法。通过反复试验对比,将轻焦油经泵打入终冷器冷凝液槽,作循环喷洒用,洗萘效果有
了明显提高。

 

  四、对现有洗萘系统进行改造,提高净化能力

 

  把以蒸汽间断溶萘改为轻焦油溶萘,把间歇除萘改为连续除萘,具体措施:

 

  

1.把冷鼓氨水槽和剩余氨水槽沉淀下来的焦油,原送澄清槽,改为送至终冷器的冷凝

液槽。