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 【摘要】以普通选煤厂的改造为例,论述了如何对当前选煤厂集控系统进行改造。文章对生
产工艺过程进行分析,然后根据要求进行软硬件配置,并总结了系统改造后性能的情况。生
产实践证明,改造后的集中控制系统能成功地完成系统安全生产的要求、保证操作人员对现
场的监控,促进了选煤技术向现代化和信息化方向发展。

 

  【关键词】选煤厂;集中控制系统;

iFIX 组态软件;PLC 

  引言

 

  选煤是中国洁净煤技术的源头技术,近几年来,随着环保意识的提高和市场需求的变
化,中国选煤业和选煤技术发展较快。煤炭的洗选加工是从源头上提高商品煤质量,提高煤
炭利用率,节约运力,增加煤炭企业经济效益的有效方法,也是最直接,最重要的洁净煤
技术。原煤入洗比重已成为衡量一个国家煤炭工业技术水平的重要标志。各主要产煤国家如
美国、德国、英国、澳大利亚、加拿大等国的原煤入洗率都比较高,而我国的煤炭入洗率则很
低。充分利用先进的选煤技术,提高原煤入洗比例,已经成为我国煤炭工业进行产业结构调
整和优化升级、提高煤炭企业经济效益和社会效益,保持煤炭工业可持续发展的必然选择。

 

  为了进一步改善和提高选煤效果,各主要产煤国家都把注意力放在改进工艺、研制和采
用新型、高效和高产洗选设备以及提高自动化、信息化和专业化水平方面。

 

  国内某矿务局常村矿选煤厂,原集控系统主控

PLC 采用 Modieon984 控制系统,分别

由主站、一个分站和一个远程站组成。自

1997 年投产使用以来。整个系统大部分功能已无法

正常运行;

 

  另外,根据矿井发展的需要,增加了喷吹煤品种,工艺相应改变,原设计软件也不能
适应现有工艺流程。为了便于管理和监控,需要对原控制系统的控制软件进行升级。由于
Modieon 984 系列 PLC 已经停止生产。从今后系统的维护、备件供应及运行的经济性等各方
面因素考虑,控制系统的硬件也需进行升级改造。从改造的可行性、先进性和经济性考虑,
本文提出采用

iFIX 组态软件及 ModiconQuantun 系列 PLC 对原系统进行升级改造的方案。 

  

1 改造原则 

  充分利用原有

PLC 系统现场接线进行布线、接线。开、停车预告增加一套 PLC 输出连接

LTE—1101J 声光报警系统,同时保留原语音系统,以增加开停车的安全性、可靠性。该集

中控制系统可实现设备按逆煤流方向成组或逐台顺序起车,顺煤流方向成组或逐台顺序停
车。在起车和正常运行中,各设备之间设有电气联锁。在非常情况下,控制室能实现紧急停
车,在任何控制方式下,现场都能就地停车。在集中控制方式时,参加集控的各种设备必须
预先打到集控位置,起车前,由控制室向现场发出起车预告信号,经延时,系统中各设备
按闭锁关系和时序的要求自动起车,在向现场发送预告信号和系统起车过程中现场和控制
室均能撤消预告信号,终止起车过程,并发出报警信号。当设备故障时,一般事故只能报警,
但对影响设备运行和人身安全的事故同时具有停车功能。

 

  

2 选煤厂生产工艺对集控的要求 

  选煤厂集控系统的功能是,使选煤系统中有联系的生产机械按照指定的程序在集中控
制室内进行启动、停止或进行事故处理。选煤厂生产的特点是,设备台数多,驱动方式简单。
因此,适宜采用分布式控制系统。由于各设备比较分散,因此,应建立一套信号系统,以便
在生产时,方便地传送一些生产信号,例如起停车信号、检修信号等。选煤厂生产连续性强,
一般均为连续生产,不能单独开某台设备进行生产,工艺过程中的任何设备的突然停车,
都会造成堆煤、压设备、跑煤和跑水等现象,引起事故范围的扩大。因此,选煤厂设备的启动、
停止必须严格按照顺序进行,各设备之间必须有严格闭锁关系。同时,集中控制系统应能方
便地实现手动、单机、集控方式的转换,以防某台设备出现故障时,影响生产的正常进行;
并且进行正常的检修时,也需要把控制方式转换为手动方式,与控制系统脱离关系,单独
进行。