提高底板岩巷穿层钻孔瓦斯抽放效果的技术措施及应用效果
为了提高煤与瓦斯突出矿井区域治理效果,通过对底板抽放巷穿层钻孔布孔、封孔、连孔工
艺分析研究,提出了采用大直径钻孔、布袋
-冯安特-聚氯乙烯管封孔技术和集气箱连孔技术
后,抽放效果明显提高。应用结果表明:增大钻孔直径可以有效提高瓦斯抽放量;封孔工艺
的改进创新,可以提高钻孔密封性,新钻孔抽放浓度均在
80%以上,甚至高达 100%,并
且持续时间较长;集气箱的研制使用,消灭了抽放钻场和管路积水、连接管接口漏气现象,
保证了抽放系统的稳定;多种方法的成功运用,确保了矿井安全生产。
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http://www.xzbu.com/3/view-3192687.htm
突出矿井;底板抽放巷;穿层钻孔;封孔工艺;集气箱
1.矿井概况
龙山煤矿位于河南省安阳县水冶镇南约
6km 处,东距安阳市 27km,南距鹤壁市
35km。1969 年建井,1978 年投产,设计生产能力 500kt/年。井田东起 F165 断层,西至
F301、F303 两断层,南以煤层露头和老窑开采为界,北部以煤层底板等高线为界。井田走向
长
3.68km,倾斜长 2.65km,井田面积 5.1387km2。龙山煤矿为煤与瓦斯突出矿井,属于单
一煤层开采。由于受地质条件及瓦斯因素制约,自投产以来从未达产。主采煤层二
1 煤层,
煤层平均厚度为
4~6m,倾角为 7~28
�埃幻翰阄嗖灰鬃匀济翰悖撼颈ㄐ灾甘?.04%,
无煤尘爆炸性。龙山煤矿为突出矿井,矿井绝对瓦斯涌出量为
17.6m3/min,相对涌出量为
21.06m3/t;煤层的透气性系数为 2.92~8.36m2/MPa2·d,煤层的瓦斯压力为 0.67~1.89MPa。
矿井总风量为
5966m3/min。龙山煤矿地面瓦斯抽采系统已于 2006 年 12 月建成。地面抽放站
装备瓦斯抽放泵
3 台,2 台 2BEC-42 型抽放泵,最大抽放能力 120m3/min,1 台 2BEA-303-
0 型抽放泵,最大抽放能力 50m3/min。主管路为直径 16 寸的无缝钢管,长度 1130m。支管为
150mm 或 6 寸 PVC 管共计 5200m。现瓦斯抽放泵站抽放浓度为 10%~15%。
龙山煤矿目前开采深度已经超过
600m,随着采掘工作面向深部地区转移,瓦斯含量、
压力呈递增趋势增大,煤巷掘进突出危险性越来越大,煤与瓦斯突出问题已成为制约采掘
工作面单产单进和安全生产的主要问题。因此,在没有保护层开采、有围岩巷道的条件下,
应优先选用底板抽放巷布置穿层钻孔条带预抽防突措施,保证矿井采掘接替平衡,也很难
实现矿井安全高效发展。通过穿层钻孔预抽,消除工作面运输巷在掘进期间的突出危险性,
实现煤巷安全掘进。同时,底抽巷内施工穿层孔还具有独特的优点:不受煤层采掘工作干扰,
可在煤巷掘进、工作面回采之前超前进行钻孔施工和抽放,且预抽时间长,可充分利用底抽
巷施工顶板扇形钻孔对整个工作面进行区域预抽。
2.底板岩巷穿层钻孔布置
A.底板抽放巷及抽放钻场布置
21041 底 板 抽 放 巷 布 置 在 距 煤 层 法 线 垂 距 20m 的 煤 层 底 板 内 , 巷 道 断 面 规 格 为
3.6m
�?.8m,采用锚网喷支护。为加大区域抽放力度,确保有足够的钻孔工程量和预抽时间,
采取在掘进底抽巷的同时每隔
20m 在巷道下帮开掘 1 个 4m 深的抽放钻场,钻场断面规格
为
3.2m
�?.0m,能够满足打钻需要。
B.穿层抽放钻孔布置
布孔原则。钻孔应当在预抽区域内均匀布置,钻孔应穿过煤层全厚遇见顶板为准;钻孔
终孔间距应以实测有效抽放半径为基础设计;孔径应尽可能大,以提高抽放瓦斯浓度;封
孔严密,以提高抽放效果。
设计方案。底抽巷内穿层钻孔设计、施工,主要是为煤巷掘进防突服务。利用每隔
20m
掘进的抽放钻场打钻对下底板巷周围煤层瓦斯进行条带区域预抽,在钻场内布置
6 排 11 列
66 个孔,钻孔直径 75mm,沿煤层倾斜方向扇形布孔,钻孔控制到顺槽轮廓线外上帮 20m、