浅议洗煤厂清水循环泵系统节能改造
【摘
要】本文介绍 JTDK-GBP 高压变频水泵电控系统的技术原理并通过在洗煤厂清水循环泵
系统中的应用,指出该系统方案降低了电耗、节省了电能,并可在调节水压和节能改造方面
推广应用。
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【关键词】高压变频器;节能;工作原理;技术特点
伴随着国民经济的持续发展,能源问题也日益显现,节能问题愈来愈引起关注。据有关
数据统计显示:目前全国各类电机年耗电量约占全国总发电量
65%,而其中大功率风机、
泵类的年耗电量约占工业总耗电量
50%。因此,最大限度降低风机、泵类等设备耗电量,进
行节能改造具有现实意义。焦煤九里山矿洗煤厂设计年处理能力为
90 万吨,采用跳汰—浮
选
—尾煤压滤的联合工艺流程。近几年来,随着各类设备更新改造,设备处理能力相应增加,
年处理能力已达到
120 万吨以上。在完成生产任务的同时,如何有效的降低能耗成为摆在煤
矿企业面前的一个新课题。
一、水泵变频调速节能分析
(
1)节能改造前的工况。焦煤九里山矿洗煤厂属于独立电网,两台定制的高压开关柜
各独立驱动一台高压电动机,水泵为工频直接启动,以恒速方式供水。操作员根据用水需求,
通过调节水泵阀门的开度来实现水量调节。水泵及电动机运行在低效率工作区,造成能源浪
费较为严重,同时工频直接启动对电动机和电网冲击都很大,并容易造成电机笼条松动、有
开焊断条危险。(
2)水泵变频调速节能原理。由流体力学可知:流量 Q 与转速 n 的一次方成
正 比 , 压 力
H 与 转 速 n 的 平 方 成 正 比 , 轴 功 率 Ps 与 转 速 n 的 立 方 成 正 比 , 即
Q∞n,H∞n2,Ps∞n3。当所需要的流量减少,水泵转速降低时,其轴功率按转速的三次方下
降。如所需流量为额定流量的
80%,则转速也下降为额定转速的 80%,那么水泵的轴功率
将下降为额定功率的
51.2%;当所需要流量为额定流量的 50%时,水泵的轴功率将下降为
其额定功率的
12.5%。当然转速降低时,效率也会有所降低,同时还应考虑控制装置的附加
损耗等影响。依据水泵工作原理与运行曲线,可以得到图
1 中的 100%转速运行曲线,这条
曲线配合水泵在不同流量运行时的特性曲线(阻抗曲线),可以得到在未应用变频调速情
况下,使用阀门调节控制流量、压力的特性曲线图。从理论上来看,全流量工作时,采用变
频器和阀门调节时,输入的功率一致,其功率为
AI0K 包围的面积,当水泵运行点由
A(100%流量)点移动到 B 点(80%流量)时,如果采用阀门调节控制时,电动机的功率
为
BH0L 包围的面积,但是采用变频器拖动水泵后,因其特性的改变,其输入功率为 EJ0L
包围的面积,其节能效果为:
BHJE 包围的面积。因此,就理论上而言,采用变频器改造水
泵后,将会取得很好的节能效果。
基于以上分析,焦煤九里山矿决定对洗煤厂清水循环泵系统进行变频调速节能改造,
经考察论证,最后选择焦作华飞电子电器股份有限公司型号为
JTDK-GBP 高压变频水泵电
控系统对两台
315kW/6kV 循环水泵电机进行“一拖一”改造。
二、清水循环泵系统改造方案
对洗煤厂清水循环泵系统的改造遵循了
“最小改动,最大可靠性,最优经济性”原则,
此方案的优点是完全保留原有系统配置,在原有线路增加一台馈电开关柜、一台系统切换柜、
一台
GBP-D-06/031 高压变频器和一台 TSX 调速控制箱,实现新老电控系统各自独立运行,
互为备用,并实现本地操作、机旁操作、远程集控三地控制方式。
图
2 中原有工频系统由两个高压柜组成,每个高压柜内有 1 个高压隔离开关和 1 个真
空接触器,具有机械互锁和电气互锁,要求不能同时合。进行变频改造后,循环水泵的阀门
开度保持全开,基本不需要改变。根据实际所需的水量,由泵房机旁
TSX 调速控制箱输出 2