杏花洗煤厂回煤系统的改造
.前言
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杏花洗煤厂是鸡西矿业集团主产洗精煤厂,
1988 年投产,属矿井型洗煤厂。矿井设计
能力为
120 万 t/a,煤种为 1/3 焦煤,属中等可选煤。由于井下自动化程度的提高和市场济的
需求,矿井的生产能力由
120 万 t/a 提高到 180 万 t/a,又由 180 万 t/a 提高到现在的 200 万
t/a。同时洗煤厂由于矿井生产能力的不断提高,再加上矿井煤质由中等可选煤变为难选煤,
洗煤厂的选煤工艺在
2007 年把跳汰选煤工艺改为重介旋流器选煤,2009 年重介系统进行
了二次改造,原煤也由手选选矸改为
TDY 液压动筛跳汰选矸工艺,通过改造,洗选效率大
大提高,但是由于近年来矿井煤质变为难选煤,精煤回收率较低,现有的洗精煤产量满足
不了全矿生产生活需要,每月还需购买
3~6 万 t 东海矿和正阳矿煤人洗。而原有的回煤工
艺系统满足不了生产需要。因此
2009 年杏花洗煤厂对回煤系统进行了改造。
1.回煤系统的改造
1.1 改造原因
杏花洗煤厂原煤工艺流程是立井煤经分级筛,筛上物经手选、二次破碎进仓人洗;冬季
锅炉用煤和车皮或生产事故
.影响造成原煤仓满需落地;落地煤和外来煤在生产条件允许情
况下再回仓人洗。杏花洗煤厂回煤系统从
1989 年投产至 2009 年很少使用,只是在特殊情况
下如车皮、生产事故影响时立井煤落地,这些落地煤回系统人洗在立井检修时间即可。但是
至
2009 年杏花洗煤厂重介系统二次改造后小时人洗量由 300t 提高到 400t,而立井每天的
提升能力满足不了洗煤人洗能力,再加上生活水平的不断提高,要求企业的经济效益要不
断提高,所以要求洗煤厂最:大负荷入洗,提高经济效益,这样就要购买外来煤入洗,回
煤量增加了,现有回煤系统满足不了生产需要。
1.2 回煤系统存在的问题
1.2.1 采用 50mm 宽的篦子分级,效果不好
杏花洗煤
/—落到煤场的煤和外来煤回仓入洗在 2 条皮带转载下方有 1 个溜子,溜子上
方有
1 个 50mm 宽的篦子,小于 50mm 的物料直接进仓入洗,大于 50mm 物料同立井物料
混合一起经分级筛,筛上物经手选,二次破碎进仓人洗,但是由于篦子不是振动筛,是固
定不动的,物料经篦子后很快就把篦子封死,起不到分级的作用,这样所有物料都回到原
煤系统中分选。
1.2.2 分级筛筛前的运输设备超负荷
由于煤场的煤在经篦子时,篦子很快被封死,起不到分级的作用,物料全部都回到系
统中,立井煤筛前的运输设备是
l 条 l000mm 宽的皮带,转载到 1200 宽的锚链运输机,这
条
1000mm 宽的皮带是洗煤厂—建厂为设计能力 120 万 t 设计的,而现在的提升能力已经达
到
200 万 t 了,这条皮带只运输立井煤就几乎是满负荷了,如果再加上回煤,回煤量最多
能达到
50t/h,这个量远远满足不了回煤生产需要。
1.2.3 原煤分级筛超负荷
分级筛
USK3660 处理能力为 500t/h,立井现在的提升能力为 400t/h,回煤系统的回煤
能力可达
200~300t/h,如果这个量不经分级筛直接同立井煤分级处理,即便筛前的运输设
备能力够,分级筛也无法处理
600~700t/h 的处理量。
1.2.4 设备保证不了正常的检修时间
因为筛前的运输设
备只能运输 500t/h,要想增加回煤量,就只能在每天的正常检修 2h
时间回煤,有时为
‘厂多回煤,只能压缩检修时间,用来回煤。
1.3 回煤系统的改造