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 要 通过对循环水泵以闭环方式实现的变频控制,达到节能的效果。 

  关键词

 循环水泵;变频器;闭环控制 

  

1 项目概述 

  杭钢焦化厂拟对现循环水泵房电气控制系统进行改造,运用变频器,工控机及

PLC 设

备以实现循环水系统的集中监控及恒压供水调节的自动化控制操作。

 

  

2 生产工艺及设备现状 

  焦化厂循环水系统分初冷一段冷却水、制冷冷媒水、制冷冷却水三个循环系列,每个系
列均可独立,经过有关阀门开关调节,通过循环水吸水井、给水泵、冷却回流进冷却塔,流
入循环水吸水井,可使水不断地依次循环。

 

  初冷一段冷却水出口总管压力基本控制在

0.25MPa 左右;制冷冷媒水出口水管压力控

制在

0.28MPa~0.4MPa 左右,制冷冷却水出口总管压力基本控制在 0.33MPa 左右。水泵开

机情况:初冷一段冷却水

155kW 水泵夏季开 2~3 台,冬季开 1~2 台;制冷冷媒水 115kW

水泵夏季开

2 台,冬季开 1~2 台,制冷冷却水 90kW 水泵夏季开 1~2 台,冬季停开。 

  现循环水系统电气设备容量及配置情况:

 

  制冷冷媒水:

3 台 90kW 给水泵,电机型号为 Y280M-4,其中一台为变频开环控制,

其余两台为直接启动方式。变频泵开时,通过人工调节变频器的运行频率调节水压;不开时,
通过人工调节阀门来调节水压。

 

  制冷冷却水:

3 台 115kW 给水泵,电机型号为 JS114-4,其中一台为变频开环控制,其

余两台为直接启动方式。变频泵开时,通过人工调节变频器的运行频率调节水压;不开时,
通过人工调节阀门来调节水压。

 

  初冷一段冷却水:

5 台 155kW 给水泵,电机型号为 JS116-4,其中变频一台,2 路进线,

一拖二开环控制,其余三台为直接启动方式。变频泵开时,通过人工调节变频器的运行频率
调节水压;不开时,通过人工调节阀门来调节水压。

 

  现场所有阀门均为手动阀。

 

  配电系统:原水泵电机的一次电源均从循环水电磁站引出,现场操作箱操作。原有三台
变频柜安装在现场,变频器上人工调速。

 

  

3 系统改造 

  原焦化厂循环水泵房工业用循环水原来采用直供方式,水压由进出口阀门调节,根据
生产用水量的变化,由操作工人工调节阀门来保证生产工业用水。现运用变频器,工控机,

 

PLC 控制技术进行改造,实现对循环水系统的集中监控及恒压供水调速调节的自动化控制
操作。

 

  改造后,系统满足如下现场生产工艺需求:

 

  

1)每个水系统循环段出口总管安装进口数显压力传感器,并加装仪表保护箱;系统根

据设定的工况压力进行闭环自动调节;

 

  

2)每个水系统循环段水泵各增加一台变频器。变频柜安装在现场。实现变频水泵的一用

一备;

 

  

3)对原有的三台变频柜进行改造,盘面设可调电位器、运行工况指示灯及相关切换开

关。原

155kW、115kW 电机变频柜为一拖二控制,现改为一拖一,一次线路作相应的改造,

加装进线电源输入滤波器;

 

  

4)每台变频水泵都实现开环和闭环控制两种方式,模式由中控室进行切换。开环控制

通过现场变频柜上设置的可调电位器进行调速。两台变频泵同时运行时,当一台处于闭环时,
另一台自动处于开环状态;

 

  

5)每台水泵实现现场手动控制、中控室上位机画面控制两种方式,现场操作箱切换。 

  

6)原 11 台水泵、7 台风机电气线路中,增加电流变送器及电流互感器(5 台水泵,每