摘
要:该文主要介绍了焦化公司现行污水处理 MOO 活性污泥法的运行状况、存在问题及
解决方案,以及运行效果和发展前景。
关键词:焦化废水;微生物;
COD
焦化公司一般采用技术先进、成熟可靠的活性污泥法
-lA,00 内循环生物脱氮工艺。活性
污泥法是生物法处理污水的方法之一,是利用微生物的生命活动来转化污水中的有机物和
有毒物质,从而达到污水净化的目的。工艺一般的设计处理量为
112m3/h,出水指标达到
国际二级排放标准;而实际处理量为
135m,超设计处理量 20.5%,出水指标 COD 无法达
到国家二级排放标准,其他主要排放指标均能达到国家一级排放标准。针对生产实际,我们
对工艺运行中存在的问题进行了工艺改造和过程优化,经过一系列的改造实施后,在来水
水质在设计要求范围内时,不仅出水指标均低于设计出水指标,而且节约了大量成本消耗。
一、工艺运行主要条件
活性污泥法具有处理效率高、运行费用低的优点,因此是污水处理厂使用最多的工艺。
本单位设计工艺运行条件如下:
(一)原水处理量及进水水质要求
设计进水水量
≤112t/h,氨氮≤250mg/L、COD≤3000m/L、硫化物≤50mg/L、酚
≤250msm、氰化物≤15mg/L。
(二)
pH 值
好氧池内的
pH 值在 7.0~7.5 较为适宜;缺氧池在 8.0、8.5 较为适宜。
(三)溶解氧
缺氧池内的溶解氧不得高于
0.5ms/L;好氧池内的溶解氧在 2~4mg/L,过高将会使
污泥发生自身氧化;回沉池不得高于
1mg/L,否则带入缺氧池影响反硝化反应。
(四)温度
环境的温度对微生物体内的酶影响很大,实践和理论证明池内的温度保证在
35
℃时,
微生物的生长繁殖最为旺盛。
(五)营养平衡
一般情况下按下列比例投加营养物质,缺氧池
BOD5:N:P=300:5:1;好氧池
BOD5:N:P=100:5:1。
二、运行中存在问题及解决方案
(一)上游产能提升,废水处理量超设计处理负荷
1.现状分析
由于上游产能的不断提升,产生的废水也相应增加。设计处理能力只有
112t/h,但产
能提升后实际废水量达到
135t/h,超设计处理量 20.5%,远远超出污泥处理负荷,造成出
水无法达标排放。
2.改造方案
通过与同行业废水处理站比较发现,国内几家单位废水在好氧池内的停留时间均在
10h 以上,而我单位废水在好氧池停留时间仅为 4.7h;同时国家环保总局于 2006 年发布实
施了《生物氧化成套装置》标准,其中规定,
COD 容积负荷不大于 1kg/(m。d),借鉴此标准,
生物活性污泥法
COD 容积负荷也不应超过 1kg/(md),而我单位在实际生产中 COD 容积
负荷大于
2.31kg/(md),可见好氧池容积远远小于生产需要。
3.效果分析
改造后两套
A/O 内循环生物脱氮工艺并列运行,有效减小了公司的生产压力,同时
出水
COD 合格率得到了显著提高,而且 COD 总含污量也大幅度下降。