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提高冶金焦利用率的实践与应用

 要 通过对高炉碎焦系统和烧结焦粉系统进行改造,从碎焦中筛分出大量焦丁,回收焦丁

配加入炉,节约了大量的焦碳,降低了焦比,降低了生产成本,改善了高炉炉况,提高了
产量。

中国论文网

 http://www.xzbu.com/8/view-3267226.htm

  关键词

 碎焦;焦丁;焦比

  中图分类号

TK22 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2012)69-0104-02

  

0 引言

  莱钢集团炼铁老区共有四座高炉,原高炉焦碳经过两焦筛筛分,筛上物大焦经料车直
接进人高炉作为燃料,筛下物碎焦则经过碎焦车提升进入碎焦仓,用汽车运至烧结原料场
作为烧结生产的燃料使用。筛下物碎焦中含有大量的焦丁,碎焦没有进行筛分再利用,造成
极大的浪费。在国内其它钢铁厂,有对高炉碎焦进行筛分,回收焦丁配加入炉的先进经验,
与国内高炉相比,莱钢炼铁老区四座高炉有它的局限性。

1#、2#高炉的前身为 620m3,几经

改造大修扩容,由

750m3 到 1 080m3。3#、4#高炉由 750m3 大修扩容到 1 080m3。原系统没有

涉及焦丁利用这一系统,因此,碎焦系统的改造,焦丁的回收利用相比其它高炉,难度大
需要解决的问题多。
  

1 改造前状况

  

1.1 高炉冶炼对焦碳的质量要求越来越高

  焦炭在高炉冶炼中主要作为发热剂、还原剂和料柱骨架。高炉下部料柱的透气性完全由
焦炭来维持。焦碳强度不好,料柱的透气性变坏,高炉难于接受风量和风温,同时喷吹量也
受限制。此外,生成大量的焦粉掺入炉渣,使渣变稠,还会造成难行或悬料。焦炭质量成为
保持炉况顺行的质量指标。
  

1.2 随着高炉生产能力的提高,对入炉焦碳的需求也不断增长

  

2006~2008 年,老区四座高炉分别进行了大修扩容改造,随着高炉生产能力的提高,

对入炉焦碳的需求也不断增长,加之市场外购焦碳的供给的紧张,及焦碳质量下滑,成为
制约高炉生产的重要环节。
  

1.3 入炉焦比高,高炉成本高

  与国内同类型高炉进行对比,老区四座高炉的入炉焦比高,平均在

350kg/tFe 左右,因

此高炉的成本高,效益低。节约焦碳,就是降低成本,是挖潜的重要措施。
  

1.4 焦丁混入焦粉,影响烧结工艺,浪费燃料

  烧结生产使用小于

12mm 小颗粒的焦粉,而大于 12mm 大颗粒的焦丁容易产生混合不

均、燃烧不充分现象。因此,碎焦中大于

12mm 的焦丁混入焦粉即造成烧结工艺难以消化,

又造成燃料的极大浪费。
  因此,迫切需要对高炉碎焦系统与烧结焦粉系统进行改造,提高焦碳的利用率,回收
焦丁,实施配加入炉冶炼方式,降低焦比,节约成本。
  

2 项目的改造与实施

  

2.1 高炉碎焦系统改造

  原高炉碎焦系统基本结构为两个碎焦仓,原碎焦系统的结构简单,上部设有碎焦轨道

16.7m 处为碎焦车受料斗,在 15.2m 平台上设置有碎焦卷扬系统,下部为 90m3 碎焦仓,

在碎焦仓下部设置有闸门。
  改造后主要工艺流程为:焦碳通过槽下两个焦碳振动筛的筛分,大于

18mm 的合格焦