【摘要】针对某金矿选矿回收率低的问题,通过选矿实验研究、工艺流程设计及改变加药制度
等措施,使选矿回收率、精矿品位得到了明显提高。
【关键词】选矿工艺、磨矿细度、浓度、回收率
中图分类号:
F407.1 文献标识码: A 文章编号:
一、前言
金矿的选矿工作在我国占据着十分重要的地位,加强对金矿选矿指标的研究,可以很
好的解决金矿回收率低的问题,这对于我国金矿的选矿以及开采具有重大的意义。
二、矿石性质
崤山金矿矿石类型为中硫多金属含金矿石,具有轻微氧化,矿物组成较简单。金属矿物
主要有黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等。脉石矿物以石英为主,其次有一些方解石、长石等。
该矿石中,金矿物嵌存状态特点是以粒间金为主,占
79.23%,包裹金和裂隙金含量很
少。粒间金的特点是以黄铁矿与脉石粒间金为主,高达
34.07%,黄铁矿与黄铁矿粒间金含
量也较多,达
12.73%。粒间金的粒度在矿石中相对其它嵌存状态的粒度粗大些,多分布为
粗粒金和中粒金。包裹金的特点是黄铁矿、褐铁矿及脉石包裹,它们包裹的金矿物的含量基
本相当,包裹金的粒度都很小,属微细粒金。裂隙金的含量很少,主要为脉石裂隙。金矿物
粒度多分布为中粗粒金。矿石中的金矿物粒度属中、粗粒金,其中粗粒金的比例较大,微粒
金含量较少。一般包裹金的粒度都比较细小,粒间金的粒度相对比较粗大。矿石中金矿物的
形态以不规则形状为主,如尖角粒状;形态复杂类次之,如枝叉状、叶线状等;形态规则类
含量很少,如麦粒状、浑圆粒状等。
三、存在主要问题与分析
由流程考察结果可以看出,该选厂浮选作业回收率仅有
50.65%,精矿产率仅 4.85%,
品位也只有
30.37g/t,选矿指标低的主要原因在于浮选工艺。通过现场分析,我们认为这是
原设计浮选流程不够合理造成的。原工艺存在的主要问题有
:
1、泡沫槽及相关坡度太小,矿浆流动不畅,有些甚至完全堵塞,致使选别作业无法进
行,跑槽、沉槽现象严重,造成个别班次无法刮到精矿,浮选实际回收率极低。
2、浮选流程结构不合理,粗选作业槽数达 8 槽,扫选作业分别达 6 槽之多,且均为 4A
浮选机,粗选时间过长,不易于粗粒金的富集。
3、浮选机闸门分布不合理,粗选 4 槽一个中间调节室,扫选 3 槽一个中间调节室,致
使矿浆液面难于调整,影响选别效果。
4、浮选机进气管堵塞较多,充气效果不佳。
5、药剂用量较少,黄药仅 16g/t,2#油仅 40g/t。
6、浮选浓度低,仅 18%,细度不够,-200 目含量不足 60%。
四、选矿生产作业中的因素调节
正交试验表明,要获得好的且稳定的选矿指标,必须将试验因素如矿浆浓度、矿浆
PH
值、磨矿细度、药剂用量等保持在最佳范围内,并保持稳定。若矿石性质发生变化,则需对各
因素做适当调节。
1、浮选矿浆浓度
浮选矿浆浓度是影响浮选指标的重要因素之一。正交试验趋势图表明,矿浆浓度小、回
收率也低,但精矿品位提高。随着矿浆浓度的增大、回收率也增大。而当浓度达到适当程度时,
再加大浓度,回收率反而下降。粗选的矿浆浓度在
28%左右最佳,精选浓度则在 15%时效
果最好,而扫选浓度与粗选相当。
2、矿浆 pH 值
根据试验康山金矿浮选矿浆
pH 值为 7.8 时浮选效果最佳。这是由于该矿硫化矿居多、采