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碱回收生产能力的方案与效果

永州湘江纸业有限责任公司

80t/d 黑液固形物碱回收生产线始建于上世纪 90 年代,于

1993 年投产,该生产线采用长管升膜五效蒸发站,全水冷壁双汽包低压碱炉,连续苛化生

产工艺。近年来,因公司浆产量的提高,为了提高碱回收率,公司对其进行了技术改造和生

产工艺优化,碱产量较以前增长了近一倍,目前系统仍正常运行。

改进蒸发生产工艺

蒸发原设计为间接出浓黑液生产工艺,即稀黑液与高温半浓黑液混合后,经第一次蒸发得

到低温半浓液,低温半浓黑液除皂后经第二次蒸发后得到高温半浓黑液或浓黑液。其黑液流

程为:稀黑液槽与高温半浓黑液槽黑液混合

→泵→预热器(正常运行时不需加汽预热)→3

→4 效→5 效→泵→低温半浓黑液槽→泵→多级预热器→1 效→2 效→泵→高温半浓黑液

/浓黑液槽。因公司以马尾松为原料制浆,皂化物在低温半浓黑液槽内进行分离,为保障

皂化物的分离静置时间,低温半浓槽容积较大,在生产上限制了其黑液浓度的快速调整,

生产过程中若要保持低温半浓槽黑液维持在较高的浓度,则需降低进效黑液流量或提高进

效黑液浓度,这将降低蒸发强度,不利于蒸发效率的提高;若保持低温半浓槽黑液在较低

的浓度,则小循环时出效浓黑液浓度较低,达不到提高碱炉产量的要求;采用较小的进效

流量,虽能提高黑液浓度,但降低了蒸发强度,且蒸发器易结垢。为此,增设了一个中问槽,

在小循环时采用如下流程:稀黑液槽与高温半浓槽内黑液混合

→泵→3 效→4 效→5 效→泵

→中间槽→泵→多级预热器→1 效→2 效→泵→浓黑液槽,因增加一个较小容积的中间槽,

可方便提高小循环时的进效黑液浓度和流量,既保持有较高的蒸发效率,又提高了浓黑液

浓度。

改进燃烧工艺

碱炉为自贡轻机厂生产的

ZHP4 型碱炉,设计日处理固形物量 80 吨,额定蒸发量:14t/h,

额定蒸汽压力

1.28MPa,属于国内第一代全水冷壁碱回收炉,炉膛设计高度低,炉膛出口

烟气温度较高,极容易造成费斯顿管处熔融飞灰结成硬块,一旦灰分积聚到一定程度,就

会导致烟气的正常流通受到阻碍,炉子不能正常运行,需停炉清灰,碱炉的运行周期长短