提高炼钢窄成分控制合格率分析
摘 要: 通过对莱钢炼钢转炉冶炼的钢种现状分析,分析炼钢工序钢水窄成分控制命中率
低的原因,运用系统控制,并不断探索操作模式,提高操作水平和高拉碳水平,大大降低
钢水的氧含量,大大提高钢水成分命中率,确保后续轧制钢坯连铸生产顺行,提高产品质
量,降低消耗,产能效果显著。
关键词:
窄成分控制;铁水脱硫;连铸机
0 前言
当今钢铁企业的竞争越来越激烈,为了在市场上占有一席之地,必须优化产品结构,
提升产品品质,以质量立市,减少质量异议,开拓更广阔的市场,使莱钢由大做强。通过对
在炉前正式实施窄成分控制,提高矩形坯质量各项指标,降低合金消耗,保证轧材质量的
稳定性,切实提高产品的实物质量,打造品牌炼钢,提质做强炼钢,提高窄成分的合格率
为炼钢提质做强打下坚实的基础。
1 冶炼窄成分控制现状分析
以莱钢四号转炉经常冶炼的钢种为例。
1.1 实施窄成分以前的钢种化学成分(主要是五大元素如下表)
1.2 2009 年下半年窄成分控制合格率
2 原因分析
2.1 铁水、铁块的硫含量高。由于各种原因,铁水脱硫灌数和扒渣灌数达不到 100%,使
得入炉铁水的硫高,个别批次铁块的硫含量比较高,而转炉脱硫的能力比较低,实施窄成
分后对硫要求更严格。
2.2 石灰有效成分低,含 S、SiO2 高。石灰是炼钢主要造渣料,且具有脱 P,脱 S 能力,
用量最多。其质量好坏对吹炼工艺和产品质量有重要的影响。所以对石灰的质量要求也很严
格,要求含
S 和 SiO2,CaO 含量高,否则影响脱 P、脱 S 效果。
2.3 操作水平不高。一助手控制炼钢的整个过程,其对一炉钢的好坏起着重要的作用。前