图 1 生产试验装置
生化试验在生化反应器中进行, 反应器为二段
串联式, 内置半软性填料。反应器 1 尺寸为 90 mm
×1800 mm , 有效容积 9 L; 反应器 2 尺寸为 L450×
W300, 有效容积 15 L 。缩聚回收后排出的废水经过
中和、
稀释, 进入生化反应器。
填料完成挂膜之后, 采用逐步增加 COD
Cr
和酚
负荷的方法, 分批式培养、驯化微生物。进水 COD
Cr
500~ 800 mg / L , 保持 每 批 废 水 COD
Cr
去除 率 >
80% , 考察 HRT 12 h 时的 CO D
Cr
去除情况。随着进
水中含酚废水比例的增加和酚浓度的提高, HRT 12
h 时的 COD
Cr
去除率有波动, 但都在 65% ~90% 之
间。4 d 后过渡到进水为稀释的酚醛树脂生产废水。
采用下列方法对各项目进行分析:
COD
Cr
: 快 速 K
2
Cr
2
O
7
~FAS 滴定 法; 挥 发酚:
溴化滴定法
[ 5]
; pH : pH-W 型 酸度计; 色度: 标准稀
释法
[ 5]
; BO D: 标准稀释法
[ 5]
; 微生物量: 重量法。
2 试验结果与讨论
2. 1 缩聚回收
实验室中, 加热温度 100 ℃时, 回流时间对挥发
酚去除效果的关系见图 2。挥发酚的去除率随着回
流时间的延长而增大, 2~4 h 时, 去除率变化较快,
大于 4 h 后, 去除率变化趋缓。取回流时间为 4 h, 不
同回流温度( 温度< 100 ℃时, 相当于保温) 对挥发
酚去除率的影响见图 3。结果表明, 挥发酚去除率随
加热温度的升高而提高, 加热温度小于 90 ℃时, 挥
发酚的去除率较低, 一般大于 40% ; 加热温度为 100
℃时, 挥发酚去除率上升较快, 达到 70. 5% 。
图 2 加热时间对缩聚结果的影响
1- 挥发酚浓度; 2- 挥发酚去除率
图 3 加热温度对缩聚结果的影响
1- 挥发酚浓度; 2- 挥发酚去除率
采用生产装置试验的结果见表 2。生产装置试
验中酚的回收率达到 90% 或更高, 可能和加热及保
产长有关。
表 2 生产装置试验 结果
项目
进水/ mg・L
- 1
CO D
C r
挥发酚
出水/ mg ・L
- 1
CO D
Cr
挥发酚
去除率/ %
C OD
Cr
挥发酚
回收树脂产率
/ %
数值
1. 8×10
5
5. 0×10
4
4. 0~5. 5×10
4
4. 5~5. 5×10
3
70~80
90
0. 036~0. 040
2. 2 生化试验分批式运行
缩聚回收后的出水经中和、稀释至 COD
Cr
800
~1500 m g/ L 进入生化反应器, 分批式运行共 8 d。
各批次 HRT 12 h 时的有机物降解情况见图 4。当进
水 COD
Cr
由 863 mg / L 提高到 1338 mg / L , COD
Cr
去
除率由 86. 1% 下降到 76. 4% , 后续 3 批进水 COD
Cr
稳 定 在 1400 mg / L, COD
Cr
去 除 率 逐 渐 上 升 到
96. 2% ; 进水中 挥发酚 浓度从 59. 8 mg / L 上 升到
664 m g/ L , 未发现系统中 COD
Cr
和挥发酚的降解受
到抑制, 挥发酚的去除率达到 98. 1% 。
分批式运行后期的典型降解曲线见图 5。进水
COD
Cr
1413 mg/ L 、
挥发酚 689 m g/ L , H RT 0~10 h
图 4 分批式运行废水降解情况
1- 酚去除率; 2- 进水 CO D
C r
浓度;
3- COD
Cr
去除率; 4- 进水酚浓度
有机物的降解很快, HRT 10 h 时, COD
Cr
和挥发酚
的去除率分别为 91. 5% 和 91. 3% ; HRT 12 h 以后,
废水 中 COD
Cr
趋 于 稳 定、挥 发酚 继 续 缓 慢 降解;
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官宝红等 治理酚醛树脂生产废水的试验