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④ 好氧生物选择池:长为 12.0 m,宽为 8.0 m,有效容积为 432 m 3,HRT=0.52 h。设
固定双螺旋曝气器 20 个。
⑤ 氧化沟:采用氧化沟作为好氧生物处理单元,沟长为 94.0 m,宽为 48.0 m,单槽宽为
24.0 m,有效容积为 1.8×104 m 3,HRT=22 h,设计污泥负荷为 0.25 kgBOD 5/
(kgMLSS·d);采用先进的供气方式低压射流曝气系统供氧。该系统将氧化沟中混合
液用混流泵打入安装在沟底的曝气器,并在曝气器的混合室内与鼓风机压入的空气混合,完
成氧从气相向液相的转移,同时对混合液在氧化沟中的循环流动起到推动作用,动力效率可
达 5.0~5.8 kgO 2/(kW·h)。实际运转污泥负荷为 0.22

 

kg BOD 5/(kgMLS

S·d)。
⑥ 风机:选用离心风机 3 台(2 用 1 备),单台参数:Q=57.37 m 3/min,P=49 kPa,
N=75 kW;配套设施有消声器和减振基础。
⑦ 二沉池:HRT=4.2 h,选用D=36 m的辐流式沉淀池 1 个,有效容积为 3560 m 3,
根据二沉池的污泥性质,采用周边传动刮吸泥机 1 台。
⑧ 污泥浓缩池:由水解酸化池排出的污泥总量约 13 t/d(干),有效容积为 615 m 3,D
=14 m。
⑨ 污泥脱水机:选用DYQ 2000 带式脱水设备(3 台)。

3 运转效果及成本分析

    2003 年 3 月 20 日正式进水调试,接种污泥为石嘴山市城市污水厂的浓缩剩余活性污
泥。在曝气池中加入 1/3 池容的造纸废水后闷曝,同时投加接种污泥约 80~100 m 3/d,
接种污泥投加 5 d后逐日增加进水量约 1000 m 3/d继续曝气、进泥。10 d后逐日增加进
水量,20 d后则达到满负荷运行。此时接种污泥投量约占曝气池容积的 8%,4 月 25 日后
系统出水指标基本达到设计目标。调试过程中,由于黑液酸析系统的运行调整,有几次致使
混合池中的COD达到 3800~4500 mg/L,出水COD则高达 690 mg/L,5 月份以
后系统逐渐进入正常、稳定运转。此时从二沉池回流至生物选择池的污泥回流比控制为
75%~100%,控制曝气池中MLSS为 3000~4000 mg/L、溶解氧为 2~4 mg/L,
每天按COD∶N∶P=300 5 1

∶ ∶ 投加营养盐。处理效果见表 2。

  造纸废水处理污泥中含有大量的细小纤维,其脱水性能较好。通过调试优化,在污泥脱
水时投加PAM量为 0.1%~0.12%(干污泥量),脱水后的污泥(含水率为 70%~75%)外
运填埋。该工程实际总投资为 980 万元(其中土建投资为 642 万元,设备及安装费为 236
万元,其他费用为 102 万元);占地面积为 2.6 hm 2,总装机容量为 487.2 kW,运转容量
为 386.1 kW,中段废水(包括污泥处理)处理运转费用为 0.38 元/m 3,其中电费:0.195 元
/m 3,药剂费(包括营养盐):0.166 元/m 3,人工费:0.019 元/m 3。

4 结语

 水解酸化 氧化沟工艺处理草浆造纸废水,一级处理采用具有内部活性污泥循环,并具

有水解 酸化和澄清功能的澄清池,可使COD消减 25%~30%,SS消减 50%~60%,
比传统辐流式沉淀池的去除效率高。
② 将二沉池活性污泥回流至水解酸化池,利用其生物絮凝吸附作用提高了水解酸化池对
COD和SS的去除效果。
③ 曝气池前设置生物选择池,有效地防止污泥膨胀。