第28卷第9期
中国给水排水
性炭(PAC)吸附溶解性有机物,利用uF截留粉末
炭可达到提高出水水质的目的,还能防止膜污
染¨’2。。笔者使用一体式混凝/PAC/uF组合工艺过
滤原水,并与UF直接过滤工艺进行比较,分析混凝
和PAC对改善膜通量、降低膜污染阻力、去除水中
有机物所起的作用。
1试验装置与方法
1.1试验装置与流程
试验装置见图1。反应器为浸没式超滤膜反应
器,有效容积为2.88 L。原水经蠕动泵进入反应
器,通过曝气头冲刷膜表面,底部设环流泵使水流围
绕隔板循环流动,防止粉末活性炭在膜表面沉积。
1.进水箱2.阀门3.转子流量计4.进水蠕动泵5.活性炭投加点
6.,J、型环流泵7.隔板8.曝气头9冲空纤维超滤膜
lO.压力表11.吸水泵12.鼓风机13.清水箱14菊罐
图1试验装置
Fig.1
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主要工艺参数:初始流量为1.20
L/h,工作压
力为一0.01 MPa(负压抽吸),反冲洗周期为6 h,反
冲洗水量为10
L/h,反冲洗气量为250
L/h,反冲洗
时间为5 min,活性炭投加量为2 g/L。混凝剂采用
硫酸铝,投加量为2 m∥L。
采用聚丙烯中空纤维超滤膜,膜组件工艺参数
如下:微孔平均孔径为0.0l恤m、外径为450 pm、壁
厚为0~50¨m、纵向抗拉强度为120
MPa、孔隙率
为40%~50%、破裂强度>1.0 MPa、流量为3~4
L/h、工作压力为0.0I~0.03 MPa、长度为200
mm。
活性炭主要参数如下:粒度为200目、碘吸附值
为800
mg/g、亚甲基蓝吸附值为150
mg/g、比表面
积为950
m2/g、耐磨强度为95%、灰分为10%、水分
为5%、pH值为5~7、密度为0.52
g/cm3、铁含量为
0.05%。
1.2原水水质
采用模拟微污染原水,腐殖酸(HA)是原水中
天然有机物(NoM)的主要物质,其中大分子腐殖酸
是色度的主要组成部分,试验分析了几组工艺对腐
殖酸的去除效果。
腐殖酸的配制如下:将1.O g腐殖酸溶解于5
mL、浓度为2
moL/L的氢氧化钠溶液中,搅拌使其溶
解,然后用去离子水将其稀释至l
000
mL;稀释后放
人磁性搅拌子,用磁力搅拌器进行搅拌;搅拌24
h
后,移至棕色广口试剂瓶中,在4℃下保存并作为储
备溶液。腐殖酸浓度为1
g/L。
每次过滤试验时,取50
mL储备溶液,用去离子
水稀释至5
L作为原水。原水中腐殖酸的浓度约为
10
m∥L。多次配制的原水中溶解性总有机碳
(Doc)的浓度为2.809—3.207
mg/L(平均值为
2.981
mg/L),UV2,。为0.304—0.316 cm“(平均值
为0.309 cm“),20℃时的电导率为24.13~26.45
¨S/cm(平均值为25.66斗S/cm)。
1.3分析仪器及方法
过膜流量采用液体转子流量计测定;跨膜压力
采用真空压力表测定;UV254、uV。。o采用uV755B分
光光度计测定;TOc采用TOC分析仪测定;混凝采
用DC一506六联搅拌机。
2结果与讨论
2.1
对超滤膜透水通量的影响
董秉直等|31认为,最佳混凝剂投加量为2—4
mg/L,本试验中混凝剂投加量为2 mg/L。从试验可
知,仅用UF工艺去除水中有机物时,随着工艺的运
行,膜通量迅速下降,当运行180
min时,膜通量比
由初始的1.00下降至0.68,此时对膜进行反洗,膜
通量比恢复至0.98,随着运行时间的延长,膜通量
又继续下降。PAc/uF工艺运行250
min后,膜通量
比由1.00变化为0.90,而投加2 mg/L混凝剂与
PAc/uF联用则大大改善了膜通量,在运行了250
叫n后,膜通量比由初始的1.00变化为O.98,膜通
量下降更为缓慢,因此延长了膜反洗周期。可知,投
加粉末活性炭和混凝剂均可有效地提高膜通量,这
是因为混凝将水中的胶体和溶解性有机物(如腐殖
酸)絮凝成大颗粒的矾花,活性炭吸附水中的有机
物,防止有机物在膜表面或膜孔内部吸附累积。因
此,混凝与PAC联用能更好地改善膜通量。
2.2对超滤膜阻力的影响
从试验结果可知,投加混凝剂和PAC都能降低
浓差极化阻力,UF、PAC/UF、混凝/PAC/UF工艺的
浓差极化阻力分别为(1.15×10。)、(0.399×106)、
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万方数据