46
JIE NENG YU HUAN BAO
2009.No.4・月刊
节
能
与
环
保
1 0 座采出水处理厂日处理量 8 6 6 5 m
3
,有效回
注 4 8 5 m
3
/ d ,仅占处理量的 5 . 6 % 。
2.5 系统流程长,维护费用高
由于采用大罐沉降脱水及二段水处理工艺,水
处理流程长,不利于抑制细菌繁殖,系统维护费用
高。每年采出水系统维护费用高达 3 1 0 万元。加之
高 含 水 原 油 输 送 ,加 剧 了 外 输 管 线 的 腐 蚀 。
3 采出水治理工作及成效
3.1 治理思路
针对采出水系统存在的问题,我们提出采出水
“分区处理、就 近 回 注 ”的治理思路。
区块选择的原则:一是综合含水高;二是下游
采出水处理压力大;三是系统老化严重,维护费用
高;四是通过简单配套,能达到采出水回注的目的。
3.2 工艺技术配套
3.2.1 工艺流程优化
(1 )对于含水高、地层物性好,或无效回注的
区块,当产水量≤ 3 0 0 m
3
/ d 时,采用简易处理模式,
原油脱水后采出水直接回注;当产水量> 3 0 0 m
3
/ d
时,预 留 水 处 理 设 施 位 置 ,以 备 需 要 时 随 时 配 套 。
(2 )对于地层物性差、产水量> 4 5 0 m
3
/ d 的区
块,采用一级除油 + 一级过滤的二段处理工艺,如
北 三 区 。
以上工艺流程,当改造站储罐数量较多时,直
接改建沉降罐;当储罐数量不足、或站场面积受到
限 制 时 ,应 用 三 相 分 离 器 。
3.2.2 工艺改进
3 . 2 . 2 . 1 沉降罐结构改进
一 是 适 当 增 大 进 油 喷 管 与 集 水 管 之 间 的 距 离 ,
延长水的沉降时间,降低出水含油率;二是去掉底
部加热器,增大中高部位加热盘管换热面积,减少
热能损耗,提高沉降脱水温度;三是为尽量减少受
腐 蚀 附 件 ,将 输 油 管 、输 水 管 从 罐 内 改 至 罐 外 。
3 . 3 . 2 . 2 除油罐结构改进
一是减少收水筒内虹吸管的伸入长度;二是适
当 调 整 收 水 筒 内 上 水 及 出 水 立 管 的 高 度 。
3 . 2 . 2 . 3 井筒防腐技术改进
一是油管内壁涂环氧酚醛树脂涂层或玻璃钢衬
里,改善油管抗回注水腐蚀性能;二是油管外部采
用环氧冷缠带 + 锌阳极短节,防止电化学腐蚀的发
生;三是注水目的层以上下入封隔器,消除高压采
出水回注对上部套管的腐蚀;四是油套环空加入防
腐 液 ,替入油套环形空间,防 止 套 管 腐 蚀 。
3.2.3 新技术应用
3 . 2 . 3 . 1 三相分离技术
工 作 原 理: 油 气 水 混 合 来 液 进 三 相 分 离 器 后 ,
进行液气分离。伴生气通过一级分离、二级捕雾器
处 理 后 ,进 入 站 内 气 处 理 系 统 。
油水混合物进入预分离室,流体经过整流、消
泡、聚集等处理后,进入沉降室开始分离,形成油
水层。通过调节水室导水管的高度,形成稳定的油
水界面。沉降室内上部的油溢流进油室,底部的水
通 过 导 水 管 流 入 水 室 。
工艺改进:一是将捕雾器由单级改为双级丝网
结构,降低了分离气持液率;二是油室入口加装布
油槽,降低油室进液冲击;三是水室进口加装污水
控制装置,防止旋涡的形成,保持出水区流态平稳;
四是增大三相分离器水出口管径、减小油出口管径。
3 . 2 . 3 . 2 动旋过滤技术
动旋过滤器利用离心分离的原理,达到油水分
离的目的。与普通分离器相比:具有流程短,效率
高,设备体积小等特点,适合小区块采出水及含油
污 水 的 处 理 。
3 . 2 . 3 . 3 电解盐水杀菌技术
通过电解含有盐水产生次氯酸钠溶液,加入管
道中,防止采出水中细菌的繁殖生长。同等采出水
处理规模,年降低杀菌费用 6 0 % 以上。
3 . 2 . 3 . 4 光电杀菌技术
利用波长为 2 5 4 纳米的紫外灯,通过紫外线和
二氧化钛发生化学反应,在水中形成光化学催化效
应,产生高活性自由基,破坏细胞再生能力,从而
起到杀菌作用。现场应用后,腐生菌由 1 0
3
~10
4
个 /
mL 下降为 10
2
~10
3
个 / m L,硫酸盐还原菌由 10
3
~
10
4
个 / m L 下降为 10
1
~1 0
2
个 / m L 。
3.2.4 净水剂选择
室 内 筛 选 评 价 出 两 种 :
CJT+GN 系列:经室内评价筛选,选用 120mg/
L C J T - 0 0 1 絮凝剂 + 改性助凝剂 3 m g / L G N - 1 ,
水中含油和悬浮物含量大幅下降,处理后采出水指
标 合 格 。
行
业
交
流