第1期
韩新萍:焦炉煤气脱硫工艺分析与优化
过程中产生的硫磺远远高于设计量,致使积硫严
重,溶液再生效果差,活性降低,煤气质量难以保
证,严重时甚至会影响主体厂生产。
2.1设备处理能力计算时参数选用
空塔气速0.5 m/s;ADA溶液H2S容量为
o.24
kg/m3;脱硫塔传质系数1-8×10-4kg/(m3
・h・Pa);反应槽内溶液停留时间lO min;转化
为硫代硫酸钠的硫化氢4%;再生塔内溶液停留
时间25 min;进出口煤气硫化氢分别为2 g/m3和
o.2
g/m3;进出口煤气压力分别为2
3
kPa和
20
kPa;每千克硫耗空气量1l m3;进出口煤气
HCN体积浓度分别为0.6
g/m3和o.06 g/m3。
2.2
原设计和实际工况的理论计算结果
对比
原设计煤气进口H:S体积浓度为2 g/m3,处
理量为180
000
m3/h。实际工况下的进口硫化氢
体积浓度4 g/m3,处理量180
ooo
m3/h。按照以
上主要设备参数进行物料平衡、脱硫塔、再生塔等
计算,得出原设计和实际工况下的理论计算结果
如表1所示。
表1原设计和实际工况下的理论计算结果对比
3
工艺分析优化措施确定
3.1造成脱硫效果差的主要原因
通过理论计算,粗脱硫系统焦炉煤气中实际
进口硫化氢含量超出设计值2倍,硫磺回收及溶
液再生设备设计能力偏小,是造成脱硫效率低的
根本原因,具体如下:
1)硫磺生成量超过设计量2.9倍。硫磺回收
能力设计偏小。初步估算每天约有7 t硫磺无法
得到及时提取,导致溶液系统积硫,降低脱硫效
率。积硫过多会造成硫磺泡沫从再生塔漫出、反
应槽内硫磺沉积需要清理,只能通过采取每月清
理反应槽的方式将硫磺清理出来,清槽过程造成
溶液流失量约30 m3,造成药品浪费。需要增加
处理能力为7 t/a的硫磺回收装置,方能满足生
产需求。
2)再生塔及反应槽设计容积仅为实际需求
容积的1/2。溶液再生及反应槽停留时间不足,
溶液再生反应进行不够充分。在改良ADA湿
法脱硫过程中,溶液再生过程停留时间,直接关
系到脱硫液脱硫能力的高低,影响溶液再生及
脱硫效率。
3)空气来源管径偏小,分配至各再生塔后空
气压力过低,ADA得不到充分的氧化再生,硫泡
沫浮选效果差,降低了溶液活性,同时导致药品消
耗量偏大,因此需要进行合理扩径、优化管道、降
低空气流动过程中的阻力损失,以满足溶液再生
需要。
3.2
工艺优化的措施及实施
为提高粗脱硫出口煤气质量,降低硫化氢含
量,根据现场实际情况,从以下几个方面采取措
施。
1)由于硫磺产生量远远高于设计硫磺回收的
提取能力,冈此需要在目前的基础上增加硫磺回
收装置,将溶液系统中的硫磺及时提取出来以增
加溶液活性,同时要满足节能、见效快、投入少等
条件。为了解决这一问题,首先在网上对同行业
中硫磺同收情况进行调查,并对行业中硫磺回收
设备使片j情况进行对比分析,最终选择卧式螺旋
离心机作为硫磺网收装置,解决现有设备处理量
偏小的问题,离心机投入运行后,硫磺回收量南原
来的2 t/a提高到7 t/a。溶液系统中的硫泡沫得
到及时提取,从根本上解决了系统积硫造成的溶
液活性低的问题,消除了再生塔漫塔以及反应槽
清槽所带来的药品浪费。
2)对内部空气管网进行优化,减少系统阻力
损失(减少90。弯头6处,取消变径部位5处),并
对空气管来源管径进行扩径(管径由DNloo扩径
为DN200),空气压力由改造前的0.48 MPa上升
到o.53 MPa,系统阻力损失减少约O.05 MPa。
同时通过生产技术部门协调,利用供应冷轧备用
管道新铺设DN200管道至粗脱硫,彻底解决空气
量不足的问题,使溶液中药品的含量能够稳定再
生循环使用,提高溶液硫容量,从而提高煤气质量
的同时降低药品消耗。
3)由于反应槽及再生塔属于在线运行设备,
万方数据