background image

第1期

韩新萍:焦炉煤气脱硫工艺分析与优化

过程中产生的硫磺远远高于设计量,致使积硫严

重,溶液再生效果差,活性降低,煤气质量难以保

证,严重时甚至会影响主体厂生产。

2.1设备处理能力计算时参数选用

空塔气速0.5 m/s;ADA溶液H2S容量为

o.24

kg/m3;脱硫塔传质系数1-8×10-4kg/(m3

・h・Pa);反应槽内溶液停留时间lO min;转化

为硫代硫酸钠的硫化氢4%;再生塔内溶液停留

时间25 min;进出口煤气硫化氢分别为2 g/m3和

o.2

g/m3;进出口煤气压力分别为2

kPa和

20

kPa;每千克硫耗空气量1l m3;进出口煤气

HCN体积浓度分别为0.6

g/m3和o.06 g/m3。

2.2

原设计和实际工况的理论计算结果

对比

原设计煤气进口H:S体积浓度为2 g/m3,处

理量为180

000

m3/h。实际工况下的进口硫化氢

体积浓度4 g/m3,处理量180

ooo

m3/h。按照以

上主要设备参数进行物料平衡、脱硫塔、再生塔等

计算,得出原设计和实际工况下的理论计算结果

如表1所示。

表1原设计和实际工况下的理论计算结果对比

工艺分析优化措施确定

3.1造成脱硫效果差的主要原因

通过理论计算,粗脱硫系统焦炉煤气中实际

进口硫化氢含量超出设计值2倍,硫磺回收及溶

液再生设备设计能力偏小,是造成脱硫效率低的

根本原因,具体如下:

1)硫磺生成量超过设计量2.9倍。硫磺回收

能力设计偏小。初步估算每天约有7 t硫磺无法

得到及时提取,导致溶液系统积硫,降低脱硫效

率。积硫过多会造成硫磺泡沫从再生塔漫出、反

应槽内硫磺沉积需要清理,只能通过采取每月清

理反应槽的方式将硫磺清理出来,清槽过程造成

溶液流失量约30 m3,造成药品浪费。需要增加

处理能力为7 t/a的硫磺回收装置,方能满足生

产需求。

2)再生塔及反应槽设计容积仅为实际需求

容积的1/2。溶液再生及反应槽停留时间不足,

溶液再生反应进行不够充分。在改良ADA湿

法脱硫过程中,溶液再生过程停留时间,直接关

系到脱硫液脱硫能力的高低,影响溶液再生及

脱硫效率。

3)空气来源管径偏小,分配至各再生塔后空

气压力过低,ADA得不到充分的氧化再生,硫泡

沫浮选效果差,降低了溶液活性,同时导致药品消

耗量偏大,因此需要进行合理扩径、优化管道、降

低空气流动过程中的阻力损失,以满足溶液再生

需要。

3.2

工艺优化的措施及实施

为提高粗脱硫出口煤气质量,降低硫化氢含

量,根据现场实际情况,从以下几个方面采取措

施。

1)由于硫磺产生量远远高于设计硫磺回收的

提取能力,冈此需要在目前的基础上增加硫磺回

收装置,将溶液系统中的硫磺及时提取出来以增

加溶液活性,同时要满足节能、见效快、投入少等

条件。为了解决这一问题,首先在网上对同行业

中硫磺同收情况进行调查,并对行业中硫磺回收

设备使片j情况进行对比分析,最终选择卧式螺旋

离心机作为硫磺网收装置,解决现有设备处理量

偏小的问题,离心机投入运行后,硫磺回收量南原

来的2 t/a提高到7 t/a。溶液系统中的硫泡沫得

到及时提取,从根本上解决了系统积硫造成的溶

液活性低的问题,消除了再生塔漫塔以及反应槽

清槽所带来的药品浪费。

2)对内部空气管网进行优化,减少系统阻力

损失(减少90。弯头6处,取消变径部位5处),并

对空气管来源管径进行扩径(管径由DNloo扩径

为DN200),空气压力由改造前的0.48 MPa上升

到o.53 MPa,系统阻力损失减少约O.05 MPa。

同时通过生产技术部门协调,利用供应冷轧备用

管道新铺设DN200管道至粗脱硫,彻底解决空气

量不足的问题,使溶液中药品的含量能够稳定再

生循环使用,提高溶液硫容量,从而提高煤气质量

的同时降低药品消耗。

3)由于反应槽及再生塔属于在线运行设备,

万方数据