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冶金效果 ,其质量好坏对冶炼工艺有着重要的影响。
转炉厂使用的是普通冶金石灰 ,其活性度低、

生过烧率

高 ,导致石灰熔化速度缓慢 ,影响转炉前期脱磷效果。

针对这一特点 ,转炉厂采取了稳定石灰质量 、

大铁水入炉量 、

提高前期熔池温度以及前期加高炉

返矿利于早化渣等技术措施 ,提高了石灰脱磷效果 ,
降低了转炉石灰消耗 。由此从渣中带走的铁损减
少 ,降低了转炉钢铁料消耗 。通过调整铁水 、

废钢用

料结构后 ,铁水量增大 ,熔池温度富裕 ,这些为增加
转炉矿石用量提供了物质基础 。转炉用矿石具有冷

却效应高 、

利于转炉前期化渣的功能 ,但是由于矿石

硫含量高 、

泥沙杂质多 、

块度大等弊端 ,转炉在使用

矿石的过程中出现影响成品硫含量以及前期炉渣易

喷溅等问题 ,2005 年 1~3 月份转炉矿石用量均不足

5kg/ t 钢 ,影响转炉钢铁料消耗指标 。针对矿石存在
的弊端 ,为了提高矿石的冷却效果及其用量 ,转炉厂
及时调整了矿石用料结构 ,3 月中旬 ,转炉试验使用
了颗粒均匀 、

干燥 、

硫含量低的高炉返矿 ,试验过程

中 ,高炉返矿在冶炼前期分二至三批加入 ,熔池反应
平稳 ,加入返矿时炉口没有激烈的火焰喷出 ,另外 ,
由于高炉返矿粒度均匀 、

洁净 ,加入时分布均匀 ,不

易引起炉膛温度的急剧变化而发生金属喷溅 ,试用
效果明显 ,转炉吨钢矿石用量达 10kg/ t 以上 。

为了提高转炉前期渣化效果以及增加吨钢矿石用

量 ,自 4 月份起 ,转炉厂在 4 座转炉全面使用了高炉返
矿 ,2005 年转炉矿石及高炉返矿消耗指标见表 2 :

2

 

2005

年转炉矿石及高炉返矿消耗指标

kg/ t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4. 01

2. 57

3. 03

9. 42

12. 73

13. 86

15. 77

15. 22

14. 90

15. 20

16. 11

15. 87

1. 3  高拉碳补吹操作工艺

转炉厂主要以冶炼 Q235 、HRB335 等低碳钢为

主 ,转炉终点控制采用低碳低磷操作工艺 ,一次性拉
碳至 0. 05 %~0. 08 % ,通过增加熔渣中 TFe 含量来
提高脱磷效果 ,操作比较简单 ,但其拉碳终点温度偏
低或磷 、

硫含量高时需进行补吹 ,即后吹 ,后吹将进

一步增加熔渣中 TFe 含量 ,增加金属铁的氧化 ,降低
钢水收得率 。2005 年 ,45 钢等中 、

高碳钢的生产拓

宽了转炉品种结构 ,也为转炉高拉碳补吹操作工艺
的推行提供了奠基 ,通过留渣双渣法操作方式 ,吹炼
终点按钢种规格高一些进行拉碳 ,根据取样结果决

定补吹时间 ,以达到终点要求 。试行新的操作工艺
后 ,转炉终点碳提高 ,降低了熔渣中 TFe 含量 ,从而
改善了钢水质量 ,降低了转炉钢铁料消耗 。

1. 4  降低转炉出钢温度

实行以连铸为中心的指导思想 ,严格执行”全连

铸管理规定”,全面制定 、

修订各钢种工艺作业标准 ,

分钢种确定各铸机的典型拉速 ,再根据典型拉速及
中间包钢水过热度 (连浇炉) 在 15 ℃~30 ℃的标准
来控制连铸平台温度 、

氩后温度及转炉的出钢温度 。

转炉厂各钢种温度制度标准见表 3 :

  为了保证各钢种温度控制严格执行温度制度标

3

 温度制度标准

钢种

转炉出钢温度

第一炉

连浇炉

转炉氩后温度

第一炉

连浇炉

铸机平台温度

第一炉

连浇炉

EL08

1685

1695

1650

1660

1640

1650

1595

1605

1625

1635

1580

1590

Q195

1680

1690

1650

1660

1635

1645

1590

1600

1620

1630

1575

1585

Q235

1680

1690

1650

1660

1630

1640

1585

1595

1615

1625

1570

1580

HRB335

1680

1700

1660

1680

1620

1630

1580

1590

1610

1620

1665

1575

准 ,转炉厂采取了如下技术措施 :

1) 减少钢包周转个数 ,即由原来的 15 个钢包减

至 12 个 ,通过提高钢包周转效率 ,降低钢包热损 ,保
证红包受钢以减少钢水过程温度损失 ;

2) 实行一炉对一机的作业模式 ,协调生产组织 ,

保证钢水镇静时间严格控制在 15min 以内 ;

3) 铸机中包加保温盖保温及采用长水口 、

浸入

式水口保护浇注措施 ,减少中包过程温降 ;

4) 强化质量管理 ,凡铸机中间包钢水过热度 ≥

40 ℃无条件回炉 。

2005 年 ,转炉厂全面推行《全连铸管理规定》

度 ,年初因中间包钢水过热度超标共回炉 5 炉 ,其中

有个班回了 2 炉 , 有的仅比过热度要求的上限高

2 ℃~3 ℃,回炉打乱了正常生产节奏 ,曾经一度造成
生产被动 ,因此有些职工不理解 ,甚至对中间包钢水
过热度 ≥40 ℃无条件回炉的规定产生怀疑 ,但为了
确保铸坯质量稳定 ,减少轧材系统废品 ,我们坚决贯
彻中间包钢水过热度 ≥40 ℃无条件回炉规定不动
摇 ,通过以上技术措施的强制执行 ,降低了转炉出钢
温度 ,目前转炉出钢温度及氩后温度合格率分别由

70. 5 %和 88. 5 %提高到 87. 7 %和 95. 6 % ,转炉出钢
温度合格率的提高减少了转炉后吹机率为稳定铸坯
质量 ,减少废品奠定了坚实的基础 。

(下转第 109 页)

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河  南  冶  金                  

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