4
降低钢铁料消耗所做的管理及技术
攻关工作
4. 1 管理工作
(1) 为了实现钢铁料消耗目标 ,武钢第一炼钢
厂于 2001 年 1 月完善了钢铁料消耗的管理体系
(见图 1) ,将降低钢铁料消耗的责任分工到人 ,细
化到岗 ,并考核落实到班组 。
(2) 制定钢铁料消耗管理办法 ,确定各单位钢
铁料消耗指标 ,层层分解 ,责任到岗 ,2001 年全厂
钢铁料目标分解网络见图 2 。
图
1
钢铁料管理网络图
图
2
2001
年全厂钢铁料消耗目标分解图
(3) 把钢铁料消耗作为形象指标纳入各单位
经济责任制考核 ,考核份额占到了各单位经济责
任制的 10 %。
(4) 强化钢铁料消耗的过程控制 ,做到按浇次
分析 ,天天分析 ,周周分析 ,同时制定有针对性的
措施 ,月底由主管部门作全面详细分析 。
(5) 定期召开降低钢铁料的专题研讨会和技
术经验交流 ,集思广益 ,群策群力 。
(6) 稳定原料 、
炼钢 、
连铸工序的标准化操作 ,
大力开展职工培训 ,提高职工操作水平 ,减少漏
钢 、
回炉 、
断机等生产事故 ,广泛开展“无漏钢 、
无
回炉 、
无断机”
的“三无”
劳动竞赛活动 。
4. 2 技术攻关工作
4. 2. 1 原料
(1) 铁水扒渣时防止带铁 ,摇炉时防止泼铁 。
(2) 铁水喷吹枪位适当 ,防止铁水喷溅 。
4. 2. 2 炼钢
(1) 采用溅渣护炉技术 ,加强对炉体的维护 ,
控制好炉型 ,零位控制在 - 200 mm 以下 ,前后大
面正常 ,防止出钢侧凹坑 ,出钢不净的现象 。
(2) 加强标准化操作 ,合理控制枪位 ,化好渣 ,早
化渣 ,减少喷溅和烟尘中的金属损失。2001 年渣量
比 2000 年减少了 11. 84 kg
Πt ,降低钢铁料消耗 2. 05
kg
Πt(见图 3) 。
(3) 优化炼钢操作 ,选择合适的造渣材料 ,严
格执行少渣量操作法 ,降低渣中全铁量损失 。
(4) 提高摇炉操作水平 ,防止摇炉泼钢 、
泼铁
现象 ,及时更换出钢口 ,保证质量 ,确保钢水出尽 。
(5) 加强职工培训 ,提高职工吹炼控制水平 ,
做到 C - T 协调出钢 。提高 C - T 命中率 ,减少生
产事故 ,降低折罐 、
回炉损失 (见表 1) 。
表
1
回炉钢对钢铁料消耗的影响
项目
2001
年
2000
年 减少钢铁料消耗
回炉钢量
Π
(kg
・
t
- 1
)
3. 72
10. 13
3. 36
4. 2. 3 连铸
(1) 提高单中包连浇炉数 。单中包连浇炉数
由 2000 年的 6. 05 炉
Π包提高到 2001 年的 7. 04 炉Π
4
2
程 锐等 钢铁料消耗的合理测算与管理
WISCO TECHNOLOGY
2003 ,41 (4)