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仔细观察加工过程,发现每一加工循环结束后,加工中心都停止在参考点位置上。这大大

增加了零点开关失效的可能性,增加了故障几率。这可能是本次故障的真正原因。

由于采用 CAM 软件编程生成的 NC 代码,在程序的结束(M30)前,大多为 G28 回参考

点格式,故建议数控编程人员在编制零件加工程序时,在程序结束(M30)前,加入回各

轴中间点的 G 代码指令,并去掉 G28 指令,以减少该类故障的发生。

例 2)XH713/4 加工中心回参考点出现超程报警。

该加工中心配用 FANUC-OMD 控制系统,采用半闭环控制方式,使用增量脉冲编码器作

为检测反馈元件,回参考点采用挡块压零点开关,减速前行,脱离零点开关,开始寻找零

点的方式。

因 CNC 的后备电池失效,造成参数丢失。用计算机将备份参数重新装入后,再回参考点时

出现各轴在行程范围中间位置处发生软限位超程报警,此时用手动方式移动各轴,既使其

机械位置在行程范围中间,CRT 也显示各轴位置坐标软限位超程报警。

这是因为后备电池失效后,重装电池开机时 CNC 把此时的机械位置认作回参考点位置。

解决的办法是应先将各个轴正向软限位值设成最大值,再作三轴回参考点,建立正确的机
床零点,仍后再将三轴软限位改为原值。具体步骤如下:

1)在 OFFSET 菜单下,设置 PWE=1。
2)将 CNC 参数 NO.700、702、704(X、Y、Z)三轴分别设为最大值。
3)将 XYZ 手动移开机械原点一定距离。
4)在参考点回零模式,各轴手动回参考点。
5)仔细观察各轴是否在回参考点位置上,特别是与 ATC 有关的 Z 轴。若位置不准确,重复
3 至 4 步直至准确。
6)将第二步中改过的参数重新再改回来。
7)将 PWE 重新设置为零。

这样,回参考点出现超程报警的问题就解决了。

例 3)V560 加工中心在使用过程中Z轴回参考点出现软限位超程报警。

该加工中心配用 FANUC-OIMA 控制系统,,采用半闭环控制方式,回参考点采用挡块压

零点开关,减速前行,脱离零点开关,开始寻找零点的方式。

观察 CRT 上 Z 轴显示 6.01,系软限位超程.经试验确认,该报警出现时,手动回参考点的

过程还未完成.

在手动回参考点时观察减速开关输入 PMC 信号 DGNX 9.3 变化正常,说明减速开关无问题。

将 CNC 参数 NO.704(Z 轴软限位)设为最大值 99999999,手动回参考点正常。NO.704 重

新设定为 6000,回参考点又了出现超程报警。

分析:由于减速开关无问题,而回参考点的过程还未完成,且出现的是软限位超程。说明
挡块没有松劲,有可能是减速开关的位置松劲了。

检查发现,减速开关的位置的确松劲了,经重新调整减速开关的位置,并拧紧固定锣钉,

问题解决。

但需要说明的是,减速开关的位置一旦松劲,机床出厂时原先设置的丝杠螺距补偿参数就
不准确了。需用激光测量仪重新测量机床丝杠螺距补偿参数后再作设置。

例 4)某台配备北京 KND-100M 的数控铣床,在开机回参考点时,两 XZ 轴正常,但 Y 轴