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在一起的,并且应有 24V 电压。其过程为 24V→X 轴过热保护常闭→速度控制单元→Y 轴
过热保护常闭→速度控制单元→Z 轴过热保护常闭→Z 轴速度控制控制单元→刀架过热保
护常闭→刀库速度控制单元→NC 为正常,当检查到 Y 轴过热保护常闭→Y 轴速度控制单
元→Z 轴过热保护常闭时不通,断路,故检查 Y 轴速度控制板,由线查找,发现一短路
棒断路,油腻太脏造成,清洗后插上,开机正常。

   例 2、故障现象,主轴不能定向,负载表达红区 08#报警。

   故障检查与分析:查机床维修手册,08#报警为主轴定位故障,根据手册要求,我们
打开机床电源柜,在交流主轴控制线路板上,找到 7 个发光二极管(6 绿 1 红),这 7 个
指示灯(从左到右)分别表示①定向指令②低速档③磁道峰值检测④减速指令⑤精定位
③定位完成⑤试验方式(①一③为绿,①红)在机床定向时,观察这 7 个指令灯的情况
如下,1#灯亮,3#、5#灯烁,这表明定位指令已经发出,磁道峰值已检测到,定位信
号检测到,但是系统不能完成定位,主轴仍在低速运行,故 3#、5#灯不断烁,从以上
情况分析,我们怀疑是主轴箱上的放大器问题,打开主轴防护罩,检查放大同时,发现
主轴上的刀具夹紧油缸软管绕成绞形,缠绕在主轴上,分析这个不正常现象,我们判断
就是该软管盘绕,致使主轴定位偏移而不能准确定位,造成 D8#报警,将该较管卸下回
直后装好,又将主轴控制器中的调节电位器 RV11(定位点偏移)进行了重新调节,故障
排除,报警消失,机就恢复正常运行。

   例 3、故障现象:开电源,开 NC 电源各轴回零后,当轴主执行 M03 起动时,产生 01#
报警

   故障检查与分析:查维修手册。01#报警为主轴系统内的故障,可由主轴伺服装置内的
指示灯指示内容。检查交流主轴伺服装置内的指示灯为 8421 中的 4 号灯亮,4 号灯亮指示
内容为交流耦合电路的 F1、F2、F3 熔断,而 4 号故障又分为以下四种情况①交流电源阻抗
过高②功率晶体管烧毁③二极管或可控硅组件烧坏④浪涌吸收器和电容损坏。

   据此分析依次检查各项,只保险断两相,其它无问题,故更换保险,开机床电源开关 ,
测交流电压正常,开 NC 电源,正常操作,当程序执行到 M03 时,主轴刚一起动,又产
生 01#报警,检 F1、F2、F3 又断原先两相,故综合分析,抛开维修手册提示的内容,检
测外围,当检测到母线排分线盒时,发现其中一相线断,因此故障现象为断其它两相,
修复分线盒,开机就要电源,执行 M03 时正常,故障解决。

   例 4、故障现象:正常加工执行程序,当执行换刀动作 M06 时,刀套下,主轴不定向,
不换刀,主轴又按下把刀的程序继续加工,无报警。

   故障检查与分析:执行换刀指令 M06 动作顺序为,主轴定向,刀套下,75 度转出,手
臂下,180 度回转换刀,手臂上,75 度转回,刀套上,180 度油缸复位,而后发出 FIN 指
令,再执行下段程序。结合故障分析,检查 PC 输出板,执行换刀动作的元器件,当检查
到 G3 时,发现异常。正常时,G3 在换刀时,其管角 2 为高电平,3 为高电平,24V 送不
出,而执行换刀动作,当换刀完毕后,管角 2 变为低电平,而使 24V 电压送出,发出
FIN,即 MT 信号执行完毕,管角 2 现在无论为高电平或低电平,FN 信号发出,均有
24V 输出,MT 信号执行完毕送出,从而 NC 执行下段程序。其刀具尚未交换,易发生撞