background image

  ①电动机负载过重;②机械传动系统不良;③位置环增益过高;④伺服电动机
不良,等等。  

  维修时通过互换法,确认故障原因出在直流伺服电动机上。卸下 Y 轴电动机,经
检查发现 2 个电刷中有 1 个的弹簧己经烧断,造成了电枢电流不平衡,使电动机输
出转矩不平衡。另外,发现电动机的轴承亦有损坏,故而引起-轴的振动与过电流。更
换电动机轴承与电刷后,机床恢复正常。  

  (2)一台配套 FANUC 6ME 系统的加工中心。轴在运动时速度不稳.由运动到停
止的过程中,在停止位置出现较大幅度的振荡,有时不能完成定位,必须关机后,
才能重新工作。  

  分析与处理过程:仔细观察机床的振动情况,发现,X 轴振荡频率较低,且无异
常声。从振荡现象上看,故障现象与闭环系统参数设定有关,如:系统增益设定过高、
积分时间常数设定过大等。  

  检查系统的参数设定、伺服驱动器的增益、积分时间电位器调节等均在合适的范
围,且与故障前的调整完全一致,因此可以初步判断,轴的振荡与参数的设定与调
节无关。为了进一步验证,维修时在记录了原调整值的前提下,将以上参数进行了重
新调节与试验,发现故障依然存在,证明了判断的正确性。  

  在以上基础上,将参数与调整值重新回到原设定后,对伺服电动机与测量系统
进行了检查。首先清理了测速发电机和伺服电动机的换向器表面,并用数字表检查测
速发电机绕组情况。检查发现,该伺服电动机的测速发电机转子与电动机轴之间的连
接存在松动,粘接部分已经脱开;经重新连接后,开机试验,故障现象消失,机床
恢复正常工作。  

  (3)一台数控铣床,采用 FUNAC 6M 系列三轴一体型伺服驱动器,开机后,X
轴工作正常,但是手动移动 Z 轴,发现在较小范围内,Z 轴可以运动,但继续移动 Z
轴,系统出现伺服报警。

分析和处理过程:根据故障现象,检查机床实际工作情况,发现开机后 Z 轴可以少
量运动,不久温度迅速上升,表面发烫。  

  分析引起以上故障的原因,可能是机床电气控制系统故障或机械传动系统不良
为确定故障部位,考虑到本机床采用半闭环结构,维修时首先松开伺服与丝杠的连
接,并再次开机实验,发现故障现象不变,故确认报警是由于电气控制系统不良引

 

起。
  由于机床 Z 轴伺服带有制动器,开机测量制动器的输入电压正常,在系统、驱
动器关机的情况下,对制动器单独加入电源进行试验,手动转动 Z 轴,发现制动器
松开,手动转动轴平稳、轻松,证明制动器工作良好。  

  为了进一步缩小故障部位,确认 Z 轴伺服的工作情况,维修时利用不同规格的 
X 轴在机床侧进行互换实验,发现换上的同样出现发热现象,且工作时故障现象不
变,从而排除了伺服本身原因。  

  为了确认驱动器的工作情况,维修时在驱动器侧,对 Z 轴的驱动器进行互换实
验,即将 X 轴驱动器与 Z 轴伺服链接,Z 轴驱动器与 X 轴连接。经实验发现故障转
移到 X 轴,Z 轴工作恢复正常  

  根据以上实验,乐意确认以下几点:  

  ①机床机械传动系统正常,制动器工作良好;  

  ②数控系统工作正常,因为当 Z 轴驱动器带动 X 轴时,机床无报警;  

  ③ Z 轴伺服工作正常,因为将它在机床侧与 X 轴互换后,工作正常;  

  ④ Z 轴驱动器工作正常,因为通过 X 轴驱动器在电柜侧互换,控制 Z 轴后,同