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7.21.7~3.4 系统 B170.69~429.15106.17~152.7896.01~178.798.35~8.70245~110040.75~
150.7316.50 ~ 105.633.4 ~ 7.21.6 ~ 3.4 补 充 水 159.89 ~ 309.92182.86 ~ 295.21138.68 ~
231.547.66~7.80415~80034.07~68.1515.70~59.312.1~2.2

 

 注 *以 CaCO3  **以 K+浓度

2.2.2 污垢热阻测定

    

本试验的试前准备、开车、正常运转、停车及试后处理均按中石化总公司生产部执行

的方法进行,试验过程中及时记录有关数据。污垢热阻测定按文献[3]进行,结果见表
2。
  

表 2  试验管污垢热阻

系统试件清洁管热阻 R1(m2.K/W)极限污垢热阻 R2A12.63×10-

41.11×10-4A22.86×10-41.12×10-4B32.74×10-41.12×10-4B42.76×10-41.12×10-4
   

表 3    试 验 管 结 垢 情 况

系 统 试 件 管 长 ( cm ) G2 ( g)G3(g) 污 垢 沉 积 率 mcm[mg/(cm.

月 ) ]A144.95101.272299.134827.01A245.081102.2113100.011027.76B345.1597.662695.26203
0.32B445.00103.4115100.800132.82

表 4  试验管腐蚀情况

系统试件 G2(g)G3(g)腐蚀速率

F[mg/
(dm2.d)]A199.235699.13483.73A2100.1418100.01104.84B395.471695.26207.74B4101.2700100.
800110.80

2.2.3 结垢和腐蚀情况

  

  系统运行 21d 后停车,试验管按 GB5776 方法进行处理,并按下式计算污垢沉积率

和腐蚀速率,结果见表 3、表 4。
     mcm=(G2-G3/AT)×30
     F=[(G1-G3)/AT]×2.4×106
    式中  mcm--污垢月沉积率,mg/(cm2·月)
       A--粘附面积,cm2
       T--试验时间,d
       F--腐蚀速率,mg/(dm2·d)
       G1--试验管试前质量,g
       G2--试验管除垢前质量,g
       G3--试验管除垢后质量,g
  

2.2.4 挂片的腐蚀情况

  

  系统开始运行后在两个系统的贮水池中各挂一组试片,此时试片可看作预膜片。在

停止加药后再挂一组试片。试验结束后取出处理,计算腐蚀速率,结果见表 5。
  

表 5  挂片的腐蚀情况

系统试片预膜情况试验周期(h)初重(g)试后重(g)腐蚀速率

F[mg/(dm2.d ) ]A1 预 膜 49523.312721.27824.14A2 预 膜 49521.155621.13204.18A3 不 预 膜
31020.981320.95936.04A4 不预膜 31020.791320.77165.41B5 预膜 49520.582720.500313.37B6
预膜 49519.948419.863414.45
  
  
  

3 讨论

  

 

  ① 按照中国石化总公司执行的标准[3]对试验结果进行评价,A 系统试验管和预

“ ”

“ ”

膜试片的腐蚀速率均达到 好 等级,未预膜试片处于 好 的等级。B 系统试验管腐蚀速率

“ ”

达到 好 的等级,预膜试片在 可以允许 范围,所以本试验方案对腐蚀的控制是成功的 。
A 系统比 B 系统缓蚀率更高,原因在于 A 系统预膜剂浓度更高,且连续投加臭氧,A 系
统未预膜片腐蚀速率比 B 系统更低也证实了这一点。
  

 

  ② 两个系统由于采用臭氧杀菌,所以管路比较清洁,生物污垢减少(可从流量计观

察),而 A 系统由于连续投加臭氧,几乎不产生生物粘泥。这说明臭氧有效地控制了微生
物繁殖,大幅度减少了粘附和垢下腐蚀作用。