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1 2005、2006、2007 年上半年窑台时与能耗情况对比表

[1]

时间

台时产量,

t / h

窑运转率,

熟料标准煤耗

kg 标煤 / t 熟料

水泥综合电耗

kWh / t 水泥

行业平均水平

50.0

≤120

≤95

2005 年

51.8

89.7

117.2

90.5

2006 年

50.7

92.8

118.7

83.2

2007 年 1~6 月

52.0

93.5

108.2

79.7

公 司 安 全 环 保 考 核 小 组 按 部 门

(或车间)编制了详细的考核细则。 每

月 小 组 成 员 按 考 核 细 则 不 定 期 对 全

厂的安全、环保工作进行现场检查评

比 , 评 出 最 好 与 最 差 的 车 间 ( 或 部

门),对最好的单位给予重奖,最差的

单 位 给 予 重 罚 ,考 核 结 果 与 车 间 ( 部

门 )负 责 人 的 工 资 挂 钩 ,并 纳 入 当 月

绩效考核,从而杜绝了应付和消极对

待环保工作的现象,有效调动了各职

能 部 门 (车 间 )负 责 人 搞 好 环 保 工 作

的积极性和主动性,促使他们在管理

生 产 的 同 时 搞 好 设 备 “ 跑 、 冒 、 滴 、

漏” 的治理工作。

5

加强技术改造与生产管理

1

2005~2006

年公司在

3.5m×

10m

中卸生料磨、

3.2m×13m

水泥磨

(

带 辊 压 机

)

安 装 进 相 机 ,在 大 功 率 风

机电机安装了变频调速装置,减少无

功 功 率 损 失 ,提 高 用 电 效 率 ,水 泥 综

合电耗逐年降低(表

1

)。

2

) 加 强 生 产 过 程 控 制 , 稳 定 生

料 成 分 ,提 高 窑 操 作 技 术 水 平 , 提 高

窑的台时产量;加强设备的巡查与维

护,确保设备运转率。 经过全体员工

的共同努力,公司窑产与窑的运转率

均 有 大 幅 度 提 高 , 熟 料 单 位 标 准 煤

耗、电耗明显下降(见表

1

)。

从表

1

可以看出:

2007

年上半年

熟 料 单 位 标 准 煤 耗 比 同 行 业 平 均 水

平下降

11.8kg

标准煤,熟料单位电耗

比行业平均水平下降

15.3kWh

3

) 充 分 利 用 循 环 水 资 源 , 公 司

循环水利用率达

85%

以上。

6

签订环保责任书,明确减排目标

2007

6

2

日 与 区 政 府 签 订

了《新罗区“十一五”主要污染物总量

削减目标环保责任书》, 明确减排目

标 。

2006

年 公 司

SO

2

实 际 排 放 量 为

24.785t /

年 (

2006

年环保检测结果数

据),远低于政府允许的排放量

352t /

年。

7

加大散装水泥销售力度

据国家权威部门的科学测算,使

1

万 吨 散 装 水 泥 比 使 用 袋 装 水 泥

可减少水泥损耗

450t

,节约包装用纸

60t

, 节 约 煤 炭

78t

, 节 约 水 资 源

1.2×

10

4

m

3

,节 约 电 力

7.2×10

4

kWh

,节 约 烧

22t

[2]

。 公司加大散装水泥销售力

度,散装水泥销售量呈现逐年上长的

趋 势 ,

2004

年 水 泥 销 售 散 装 率 是

40.1%

2005

年散装率是

61.7%

2006

年 散 装 率 是

67.5%

2005

年 、

2006

连续二年被省经贸委评为“发散先进

单位”。 由于推广散装水泥,大大减少

了 水 泥 包 装 袋 破 损 和 水 泥 使 用 过 程

中所造成的粉尘排放,适应了建筑施

工 现 代 化 的 要 求 , 创 造 了 很 好 的 社

会、经济和环境效益。

8

充分利用工业废弃物, 节约生产

成本,利国利民

通过各种生产试验,公司充分利

用 工 业 废 弃 物 ,如 用 煤 矸 石 、 造 气 渣

等代替部分粘土配料,不仅节约了生

料配煤,还补充了生料中

Al

2

O

3

含量;

100%

用 焙 烧 煤 矸 石 和 火 电 厂 炉 渣 作

水 泥 混 合 材 ;用 氟 石 膏 (制 造 氢 氟 酸

后的废渣)、 废石膏模作矿化剂和代

替二水石膏作水泥缓凝剂等等,充分

利 用 当 地 工 业 废 渣 ,变 废 为 宝 , 节 约

了生产成本,为企业提高了经济效益

和社会效益。

9

提高窑的运转速度

公 司 于

2007

8

26

~9

6

日进行了窑提速技术改造, 目前窑

速 由 原 来 的

3.4r / min

提 高 到

4.6r /

min

, 入 窑生 料 喂 料 量 由 原 来 的

75~

80t / h

提高到

83~85t / h

, 提高了熟料

产量,降低了熟料消耗。

10

下一步工作

1

) 在

2007

10

月 底 完 成 窑

头、 窑尾

SO

2

与 粉 尘 的 在 线 检 测 ,接

受主管部门的 监 督 ,确 保

SO

2

与 粉 尘

达标排放。

2

)进一步加大无组织排放 治 理

力 度 , 对 敞 开 的 堆 场 与 堆 棚 进 行 封

闭,减少对外扬尘。

3

)由公司建设的紫金恒发 循 环

经济工业园,将通过水泥、化工、发电

三大产业的有效整合,使废弃物得到

循 环 利 用 , 实 现 了 绿 色

GPD

增 长 。

“福 建 紫 金 恒 发 循 环 经 济 工 业 园 ” 的

循环模式是:以煤矿排放废弃的煤矸

石为主要原料,采用先进的循环流化

床锅炉技术运行发电;电厂排放的灰

渣作为生产水泥的掺合料,用于生产

水 泥 ;生 产 水 泥 的 余 热 ,用 于 电 厂 发

电;电厂发电后的低压汽用于化工厂

供气,电厂发电用于水泥和化工产品

的生产,从而完全符合“减量化、再利

用、再循环” 循环经济原则

[3]

11

结束语

一直以来被认为是高耗能、高污

染的水泥企业,随着高效除尘技术的

发展与应用,随着循环经济的不断开

发与应用,随着科学技术的不断创新

与发展,随着企业管理水平的不断提

高 ,不 仅 可 以 消 除 污 染 ,同 时 还 可 以

吸收处理城市垃圾和各种工业废渣,

变废为宝,综合利用。 我们相信,绿色

环 保 、清 洁 生 产 、节 能 减 排 的 新 型 水

泥企业必将越来越受大家的关注。

参考文献:

[1] 水 泥 单 位 产 品 能 源 消 耗 限 额 简 介[D].水 泥

论坛网

[2] 靳 辉 ,丁 冬.生 产 散 装 水 泥 促 节 能 减 排 可

减 少 水 泥 损 耗 ,节 约 包 装 用 纸 、煤 炭 、水 资 源

[N].中国环境报,2007,8,22.

[1]郑振欣.实 践 循 环 经 济 打 造 “紫 金 恒 发 ”新

型工业园

[J].水泥工程,2007,3.

环境保护

83

2009 / 1

水泥技术