表
1 2005、2006、2007 年上半年窑台时与能耗情况对比表
[1]
时间
台时产量,
t / h
窑运转率,
%
熟料标准煤耗
kg 标煤 / t 熟料
水泥综合电耗
kWh / t 水泥
行业平均水平
50.0
≤120
≤95
2005 年
51.8
89.7
117.2
90.5
2006 年
50.7
92.8
118.7
83.2
2007 年 1~6 月
52.0
93.5
108.2
79.7
公 司 安 全 环 保 考 核 小 组 按 部 门
(或车间)编制了详细的考核细则。 每
月 小 组 成 员 按 考 核 细 则 不 定 期 对 全
厂的安全、环保工作进行现场检查评
比 , 评 出 最 好 与 最 差 的 车 间 ( 或 部
门),对最好的单位给予重奖,最差的
单 位 给 予 重 罚 ,考 核 结 果 与 车 间 ( 部
门 )负 责 人 的 工 资 挂 钩 ,并 纳 入 当 月
绩效考核,从而杜绝了应付和消极对
待环保工作的现象,有效调动了各职
能 部 门 (车 间 )负 责 人 搞 好 环 保 工 作
的积极性和主动性,促使他们在管理
生 产 的 同 时 搞 好 设 备 “ 跑 、 冒 、 滴 、
漏” 的治理工作。
5
加强技术改造与生产管理
(
1
)
2005~2006
年公司在
3.5m×
10m
中卸生料磨、
3.2m×13m
水泥磨
(
带 辊 压 机
)
安 装 进 相 机 ,在 大 功 率 风
机电机安装了变频调速装置,减少无
功 功 率 损 失 ,提 高 用 电 效 率 ,水 泥 综
合电耗逐年降低(表
1
)。
(
2
) 加 强 生 产 过 程 控 制 , 稳 定 生
料 成 分 ,提 高 窑 操 作 技 术 水 平 , 提 高
窑的台时产量;加强设备的巡查与维
护,确保设备运转率。 经过全体员工
的共同努力,公司窑产与窑的运转率
均 有 大 幅 度 提 高 , 熟 料 单 位 标 准 煤
耗、电耗明显下降(见表
1
)。
从表
1
可以看出:
2007
年上半年
熟 料 单 位 标 准 煤 耗 比 同 行 业 平 均 水
平下降
11.8kg
标准煤,熟料单位电耗
比行业平均水平下降
15.3kWh
。
(
3
) 充 分 利 用 循 环 水 资 源 , 公 司
循环水利用率达
85%
以上。
6
签订环保责任书,明确减排目标
2007
年
6
月
2
日 与 区 政 府 签 订
了《新罗区“十一五”主要污染物总量
削减目标环保责任书》, 明确减排目
标 。
2006
年 公 司
SO
2
实 际 排 放 量 为
24.785t /
年 (
2006
年环保检测结果数
据),远低于政府允许的排放量
352t /
年。
7
加大散装水泥销售力度
据国家权威部门的科学测算,使
用
1
万 吨 散 装 水 泥 比 使 用 袋 装 水 泥
可减少水泥损耗
450t
,节约包装用纸
60t
, 节 约 煤 炭
78t
, 节 约 水 资 源
1.2×
10
4
m
3
,节 约 电 力
7.2×10
4
kWh
,节 约 烧
碱
22t
[2]
。 公司加大散装水泥销售力
度,散装水泥销售量呈现逐年上长的
趋 势 ,
2004
年 水 泥 销 售 散 装 率 是
40.1%
,
2005
年散装率是
61.7%
,
2006
年 散 装 率 是
67.5%
,
2005
年 、
2006
年
连续二年被省经贸委评为“发散先进
单位”。 由于推广散装水泥,大大减少
了 水 泥 包 装 袋 破 损 和 水 泥 使 用 过 程
中所造成的粉尘排放,适应了建筑施
工 现 代 化 的 要 求 , 创 造 了 很 好 的 社
会、经济和环境效益。
8
充分利用工业废弃物, 节约生产
成本,利国利民
通过各种生产试验,公司充分利
用 工 业 废 弃 物 ,如 用 煤 矸 石 、 造 气 渣
等代替部分粘土配料,不仅节约了生
料配煤,还补充了生料中
Al
2
O
3
含量;
100%
用 焙 烧 煤 矸 石 和 火 电 厂 炉 渣 作
水 泥 混 合 材 ;用 氟 石 膏 (制 造 氢 氟 酸
后的废渣)、 废石膏模作矿化剂和代
替二水石膏作水泥缓凝剂等等,充分
利 用 当 地 工 业 废 渣 ,变 废 为 宝 , 节 约
了生产成本,为企业提高了经济效益
和社会效益。
9
提高窑的运转速度
公 司 于
2007
年
8
月
26
日
~9
月
6
日进行了窑提速技术改造, 目前窑
速 由 原 来 的
3.4r / min
提 高 到
4.6r /
min
, 入 窑生 料 喂 料 量 由 原 来 的
75~
80t / h
提高到
83~85t / h
, 提高了熟料
产量,降低了熟料消耗。
10
下一步工作
(
1
) 在
2007
年
10
月 底 完 成 窑
头、 窑尾
SO
2
与 粉 尘 的 在 线 检 测 ,接
受主管部门的 监 督 ,确 保
SO
2
与 粉 尘
达标排放。
(
2
)进一步加大无组织排放 治 理
力 度 , 对 敞 开 的 堆 场 与 堆 棚 进 行 封
闭,减少对外扬尘。
(
3
)由公司建设的紫金恒发 循 环
经济工业园,将通过水泥、化工、发电
三大产业的有效整合,使废弃物得到
循 环 利 用 , 实 现 了 绿 色
GPD
增 长 。
“福 建 紫 金 恒 发 循 环 经 济 工 业 园 ” 的
循环模式是:以煤矿排放废弃的煤矸
石为主要原料,采用先进的循环流化
床锅炉技术运行发电;电厂排放的灰
渣作为生产水泥的掺合料,用于生产
水 泥 ;生 产 水 泥 的 余 热 ,用 于 电 厂 发
电;电厂发电后的低压汽用于化工厂
供气,电厂发电用于水泥和化工产品
的生产,从而完全符合“减量化、再利
用、再循环” 循环经济原则
[3]
。
11
结束语
一直以来被认为是高耗能、高污
染的水泥企业,随着高效除尘技术的
发展与应用,随着循环经济的不断开
发与应用,随着科学技术的不断创新
与发展,随着企业管理水平的不断提
高 ,不 仅 可 以 消 除 污 染 ,同 时 还 可 以
吸收处理城市垃圾和各种工业废渣,
变废为宝,综合利用。 我们相信,绿色
环 保 、清 洁 生 产 、节 能 减 排 的 新 型 水
泥企业必将越来越受大家的关注。
参考文献:
[1] 水 泥 单 位 产 品 能 源 消 耗 限 额 简 介[D].水 泥
论坛网
.
[2] 靳 辉 ,丁 冬.生 产 散 装 水 泥 促 节 能 减 排 可
减 少 水 泥 损 耗 ,节 约 包 装 用 纸 、煤 炭 、水 资 源
等
[N].中国环境报,2007,8,22.
[1]郑振欣.实 践 循 环 经 济 打 造 “紫 金 恒 发 ”新
型工业园
[J].水泥工程,2007,3.
笪
环境保护
83
2009 / 1
水泥技术