《 宁夏机械》 2009 年第 4 期
5.1 故障的表现
该塔式起重机活动塔架的上升和下降是通过操纵液
压系统来实现的(见图 1)。
1.液压泵站
2.活动塔架
3.顶升油缸
4.活动塔架
5.滚轮
6.操纵台
图 1
FO/ 23B 塔式起重机液压系统简图
提起液压泵站上的操纵手柄时,活动塔架上升。按下
操纵手柄时,活动塔架下降。活动塔架停止上升(此时操
纵手柄不提起也不按下)时,活动塔架应该停止下滑,但
当出现故障时,则一直往下滑。按下操纵手柄时,活动塔
架的下降应该是平稳的,但当出现故障时,则一边下降一
边抖动,且振动声音很大。
5.2 液压系统的原理介绍
为了便于分析故障,先必须了解该液压系统(见图 2)
1.安全阀,调定压力为 2.5MPa±0.3 MPa; 2.安全阀,调定压
力为 6.5 MPa±0.4 MPa; 3.安全阀,调节手柄装在液压泵站台面
上;4.安全阀,调定压力为 35 MPa;5.换向阀;6.手动阀;7.顶升
油缸;8.液压泵站
A.液控单向阀
B.单向阀
C.液控活塞
D.单向阀
图 2
FO / 23B 塔式起重机液压系统原理图
系统用的液压泵为定量泵,流量为 7.5L/min,液压缸
为高压液压缸,可承受 40MPa 的压力。
当换向阀处于第二功能位置时,油液从换向阀经过
B、
D 单向阀,进入液压缸的 E 腔,使活塞杆伸出,
H 腔的
油液经回油管路,通过安全阀 1 ,经过换向阀流回油箱,
实现活动塔架的顶升。当换向阀处于第三功能位置时,油
液经换向阀,由 6.5 MPa±0.4 MPa 压力的安全阀 2 旁
路,经管路从 G 点起分成两路,一路为控制油路,液控单
向阀内控口 A、C,另一路进入液压缸的 H 腔,推动活塞,
使活塞杆收回,E 腔的油液从液控单向阀 A、C 打开的液
控阀口 B、D 流回油箱,使活动塔架下降。当操纵换向阀使
其处于第一功能位置时,液压泵与与油箱连通,E 腔的油
液锁闭在液压缸内,活塞杆支撑着的活动塔架固定不动,
H 腔的油液还保持 2.5MPa±0.3 MPa 压力,使活塞杆能
定心牢靠。
5.3 下滑故障的分析
当活动塔架在液压力作用下上升时,一旦终止供油
(操纵换向阀),活动塔架应该不动,但却一直下滑,这就
是故障。下滑故障的出现说明液压缸内 E 腔的油液没有
锁闭住。由此容易想到这是液控单向阀阀口 B、D 的密封
性不好,经分解检查,情况并非如此。下滑故障产生的原
因到底是什么呢?只有用继续试验的方法,来对付这个一
时解答不了的问题。经过 10 台液压缸在塔式起重机上的
实验,最终发现这是液压缸内存空气所致。尽管液压缸带
负载工作之前,使其空载运行了几个来回,尽管放气螺钉
拧开到排出的油液见不到气泡为止才关闭,但还是有 10L
多(大气压下)空气未排出。H 腔的空气使得该腔像个蓄
能器,它要释放能量,施加在液控单向阀阀口 A、C 上,从
而打开液控单向阀阀口 B、D,使 E 腔油液不能锁闭,使活
动塔架下滑。因为液控单向阀阀口 A 的压力作用面积是
阀口 B 压力作用面积的 40 倍,而阀口 C 的压力作用面积
只是阀口 D 压力作用面积的 3.5 倍,所以液控单向阀阀
口 B 容易被阀口 A 打开,锁闭的 E 腔油液容易在液控单
向阀阀口 B 流出。在高于液压缸的操纵台上 (见图 1)拆
卸液压缸输油管嘴 (该管嘴处于液压缸的最高位置),从
与 H 腔相通的管嘴里要喷出 10L 多油,可见 H 腔的空气
就有 10L 多。
H 腔内有如此大量的空气存在,如何理解这一情况
呢?从图 2 可知,H 腔不是直接与换向阀相通的,它与换
向阀之间有一安全阀 1,因此 H 腔内的压力一般总保持
着 2.5MPa±0.3 MPa,根据理想气态方程:P
1
V
1
=P
2
V
2
,在一
个大气压下,体积有 10L 多,在 2.5MPa±0.3 MPa 压力
下,体积就有零点几升,在液压缸的端盖处是能存在这样
一个空间的。
5.4
抖动故障的分析
技术交流
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