background image

!""

"##" 年 $ 月

矿业安全与环保

第 "% 卷增刊

& 上接第 !"# 页 ’
横向调整,可在平台上自由滚动,直至该栋管安装结

束。

(

使用效果

() !

生产效率

平车每次双管升降,完成一根的安装接管,明显

优于单根管的起吊方法。在使用过程中,已实现在

一个小班 & * + ’ 内安装完成 !, 根的优秀记录,平车
整体移动速度快,不需辅助。

() "

安全可靠性

平车提升装置的操作,远离升降平台,操作人员

隐蔽在已安装好的管道下方。升降平车采用双管立

柱导向,运行稳定性可靠。( $## 余米 & !-## 瓦斯管

! .#. /,

!"-# 洒水管 ! %($ / ’ 管道安装结束时,

出现平车工作的任何故障。

() (

直接经济效益比较

在未制作该套轨轮式升降平车之前,准备在苏

州纽康特液压升降机械有限公司特制一台升降平

车,整机重量为 !) $$ 0,价格为 () !* 万元 & 不包括运
输费用 ’ ;而自制的升降平车重量还不到 !) , 0,材料
费、制作费等共计还不到 !) ## 万元。与外购相比,直
接节约 ") !* 万元。

& 责任编辑:

秦文贵 ’

推力,要有足够的刚度。因此在加工的时候,由于条

件上的限制,精度不易达到,达不到油缸的加工要

求;在材料的热处理工艺上,因为设备和热处理能力

有限,不易保证零件的机械性能。所以调高油缸在

使用一段时间后零部件磨损严重,就会出现漏、窜液

现象,影响生产。

(

优化设计

优化设计后的 !-# 型采煤机调高油缸的结构见

图 "。

!—油缸底座;

"—接头座;

(—活塞;

,—油缸缸体;

-—导向套;

$—活塞杆

图 "

!-# 型采煤机调高油缸优化设计后的结构

() !

对 !-# 型采煤机调高油缸进行优化设计

& ! ’ 首先从调高油缸窜、漏液这个问题着手,对

活塞进行改型设计。活塞是隔绝油缸左右两个腔的

主要零件,它的密封件性能的优劣是造成油缸窜、漏

液的主要原因。根据这种情况,把原来的 1 夹密封
圈改成鼓形密封圈,在进液时,鼓形密封圈膨胀,增

大了活塞两端的密封面积,减小了密封件的磨损,使

得漏、窜液的发生率降低。

& " ’ 针对拆卸不易方面,在保证调高油缸行程的

前提下,借鉴 21 支架平衡缸的结构,减少了调高油
缸的加工零件,增加和借用了平衡缸上的常用密封

件,便于拆除了装配。缩短了维修时,降低了工人的

劳动强度,在最短的时间内恢复生产。

& ( ’ 调高油泵损坏后不易维修,在设计中改原注

油方式为外注式进液。经过计算校核能够达到调高

油缸的使用标准的能力下,摒弃了调高油泵,借助矿

井生产现场常用的乳化泵供给乳化液。把原内注式

注油的液压锁固定在油缸的外面,然后通过接头座

供给乳化液。采用外供乳化液的方式,达到升高和降

落摇臂的目的。即使在使用过程中液压锁损坏,也能

轻松换上备用件。使生产得以继续进行,获得了较高

的经济效益。

() "

改善主要零部件的工艺措施

& ! ’ 油缸缸筒:采用 ".3456 无缝钢管,为了保证

其形位公差,寻求生产设备较好和加工能力较高的

厂家进行外协加工。提高油缸缸壁的表面粗糙度,减

少缸筒对密封件的磨损。

& " ’ 活塞杆:采用 ,#78 材质,进行调质处理,加

工时强调活塞杆径的同轴度和端面的垂直度,着重

保证零件的机械性能。

& ( ’ 导向环:采用 ,-

9

钢,根据导向环在调高油缸

中所起的作用,为保证其导向功能,特将其内孔边缘

改造设计成为 "#:的倒角,便于安装,使活塞杆在伸
缩时灵活自如。

,

结论

优化设计后的调高油缸经空载试验合格,然后

投入矿井生产。使用情况表明:优化设计后的调高油

缸运行灵活可靠,密封件寿命显著提高,拆卸维修简

便;优化后的结构也没有给生产带来不便,基本上达

到了优化设计的目的。

& 责任编辑:

秦文贵 ’

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""