机会更换
4 号机组所有控制器主板。
增加任一控制器、
I/O 卡、通讯卡离线报警功能。
程序内部
"WATCHDOG"的时间设置太短,易造成误判断,对所有控制器进行软件升级。
调节器
AQK、BQK 方式开关和厂用电备自投 BK 开关组态图增加断点保护功能,防止控制
器自启动后,励磁调节器和厂用电自投开关退出运行。
检查
ECS 系统的所有组态,对存在以上问题的逻辑进行修改。
联系调节器厂家,使调节器内部可以作到运行状态自保持,将控制器控制调节器的方式
改为短脉冲信号控制。
在
ECS 内增加手动 50Hz 柜输出电压自动跟踪功能。
三、案例 2:在线传代码致使机组解列
3.1 事件经过
2002 年 7 月 12 日,B 电厂#5 机组监盘人员发现机组负荷从 552MW 迅速下降,主汽压
力突升,汽轮机调门开度,由原来的
20%关闭到 10%并继续关闭,高调门继续迅速关闭
至
0%,机组负荷降低至 5MW,运行人员被迫手动紧急停炉,汽轮机跳闸,发电机解列。
3.2 原因分析
DCS 与汽轮机控制系统分别由两家国外公司制造,两系统差异较大,通讯问题没有很好
地解决,存在一些难以消除的缺陷。热控人员在
DCS 工程师站上向负责 DCS 与汽轮机控
制系统通讯的
PLC 传送通讯代码时,DCS 将汽轮机阀位限制由正常运行中的 120%修改为
0.25%,造成汽机 1、2、3 号调门由 20%关闭至 0%,机组负荷由 552MW 迅速降至 5MW。
3.3 防范措施
机组运行期间,禁止
DCS 传代码工作。
机组停运期间,
DCS 传代码时,应经运行班长同意,并做好安全措施。
将
DCS 操作员站对汽轮机控制系统操作员站画面进行操作的功能闭锁,但在 DCS 操作员
站上仍能监视到汽轮机控制系统的信息。
四、案例 3:DCS 工作站时钟混乱引发 DCS 失灵
4.1 事件经过
2001 年 8 月 3 日,C 电厂 2 号机组负荷 200MW,#1 至#9 控制器处于控制方式,#51 至
#59 控制器处于备用方式。8 时 23 分,各控制器依次发 NTP 报警,历史站报警窗口显示如
下:
Aug 3 08:23:50 drop7 <7> NTP:too many recvbufs allocated(30)
Aug 3 08:23:50 drop4 <7> NTP:too many recvbufs allocated(30)
………
8 时 26 分,#2 控制器脱网,#52 控制器切为主控;11 时 05 分,#52 控制器脱网;13 时 39
分,
#7 控制器脱网,#57 控制器切为主控,在#7 控制器向#57 控制器切换瞬间,由该控制
器控制的
A、B 磨煤机跳闸;15 时 11 分,#9 控制器脱网,#59 控制器切为主控,在#9 控制
器向
#59 控制器切换瞬间,由该控制器控制的 E 磨煤机跳闸;15 时 51 分,#1 控制器脱网,
#51 控制器切为主控,在#1 控制器向#51 控制器切换瞬间,由该控制器控制的 A 引风机动
叶被强制关闭。
15 时 22 分,重启操作员站 drop213(备用时钟站),NTP 报警未消失;15 时 35 分,重
启历史站,
NTP 报警未消失;15 时 59 分,重启工程师站(主时钟站),NTP 报警基本消
失;
16 时 09 分,重启历史站,16 时 30 分,系统恢复正常。