在变频控制方式下,变频驱动系统通过控制电机转速来控制气压,使输出压力始终维持
在设定压力,输出压力保持恒定,避免频繁加载卸载导致电能的浪费。
空压机属于恒转矩负载,但就输出功率而言,采用变频调节节能效果远不如风机泵类二
次负载显著。但空压机大多处于长时间连续运行状态,由于设计时都是按最大绣球来选择
排气量的,而实际工作中,空压机经常会运行在非满载状态,非满载运行过程有着巨大
的节能空间。
(
3)供气压力稳定性好,确保产品工艺品质
变频器可以闭环实时缉拿侧供气管路中气体的压力,
PID 调节器比较当前压力与设定压力
差值比较,保证输出压力始终维持在设定压力,输出压力保持恒定,提高生产效率和产
品工艺质量。
三、空压机节能控制系统改造方案
在传统的螺杆空压机的控制回路中,增加空压机恒压控制系统,只需要将原有线路做简
单的处理。其改造线路如线图所示:
改造方案在最大限度的不更改原来系统参数下进行:
第一,从原系统引入系统运行信号。
第二,从原系统引入压力信号。
通过空压机节能控制系统内部参数的运算及处理,根据实际用气量来调节电机转速,最
大限度的节省能源。
三、空压机节能控制系统的节能效果
(
1)采用空压机节能控制系统节能效果实例分析
目前我公司共有三台螺杆空压机,分别为美国寿力
WS3708-37KW 空压机一台、美国寿力
WS3008-30KW 空压机一台、安庆卡特尔 LSD-50A 37KW 空压机一台。下面以美国寿力
WS3708-37KW 空压机为例,分析其节能效果。
通过根据观察,空压机组的实际供气压力为
7Bar,工频机组设定的“加载压力”和“卸载压
力
”分别为 6.8Bar 和 8Bar。压力就在 6.8Bar 和 8Bar 之间浮动,1.2Bar 压差就带来了高负荷
电流损耗。公司目前采用
24 小时不间断工作模式,正常情况下,其加载时间在 110 秒左右,
卸载时间为
20 秒。则加载时间占 85%,卸载时间占 15%。按照一年运行 4000h,工业用电
价格按照
0.8 元/度,与变频恒压控制系统相比,普通机组电能损耗主要为两个方面: A、
空载损耗
B、压差损耗。
其中:空载损耗:
15%卸载时间×卸载时所产生的空载电流损耗(25%×37KW/小时)×4000 小时/年×0.8 元/
度
=4440 元/年。
压差损耗:
85%加载时间×高出 1.2Bar 压差所带来的损耗(10%×37KW/小时)×4000 小时/年×0.8 元/
度
=10064 元/年。
综上所述,采用变频恒压系统比工频机组节能
4440+10064=14504 元/年。