background image

1.2)。
  左横梁三组件在装配时下面垫有封底版,它跟主体底板的角焊缝有

4mm 的间隙,用

4.5mm/s 的焊接速度容易焊不饱满,可降低焊接速度来达到理想的焊缝效果。
  由试验效果看,平焊的焊缝质量可以得到
  保证。
  (

3)左右翻转 45°焊接。与变位机回转轴平行的角焊缝采取翻转 45°来施焊,保证焊缝

质量。横梁与主体主梁连接的角焊缝在焊接过程中发现了一些问题。
  第一,左横梁组件跟主体主梁装配间隙过大,焊接时铁水渗漏,效果不理想,需要焊
前手工
  修补。
  第二,焊接上车架时机器人本体活动范围受限。因为装配了横梁组件后,有些焊缝相对
于机器人底座的距离缩短,机器人本体在活动时容易碰到上车架工件而发生干涉,编程时
要注意把握机器人的活动姿态,以便顺利施焊。
  焊接参数为电流

240A,速度 4.5mm/s,摆幅 1.2,焊接出来的焊缝成型好,表面光滑,

效果
  理想。
  (

4)左右翻转至最大角度施焊。对于垂直的焊缝,理论上变位器翻转 90°后,可以对

这些焊缝实施平焊。但本次试验中,机器人变位机的回转半径只有

1200mm,小于 23 吨上

车架的回转半径

1500mm,不能翻转至 90°,只能是翻转至最大角度,对这些焊缝实施上坡

焊。左侧向上翻转

76°,则该处焊缝实施倾角 14°的上坡焊。

  焊接参数为电流

240A,速度 4.5mm/s,摆幅 1.2,焊缝的成型效果一般,焊缝表面略突

起。
  右侧只能向上翻转至

60°,则实施的是倾角 30°的上坡焊。如图 3 所示:

  
  图

3 倾角 30°上坡焊示意图

  焊接参数不变,焊缝成型差,表面突起严重,质量不好。
  由试验可看出对于竖直焊缝,翻转越接近

90°即越接近平焊,则焊缝的效果就越好。

  (

5)配重安装板处的焊接。配重安装板如图 2 中的右 5 和左 5 按工艺要求焊缝的焊角

尺寸较大,有一处短边还开有较大的坡口,对短边开有坡口的对接焊缝采用多层焊(焊

3

道)。
  对于长边的角焊缝工艺要求焊角尺寸为

10×10,采用两道焊,打底焊完随即盖面焊,

焊缝成型较好,焊缝表面平整,略带些氧化皮。
  而对于装配间隙较大时,需要在间隙中塞铁条,并手工拉焊一道打底,以防焊接时铁
水渗漏。
  

4 试验结论及分析

  从试验的过程和结果来看,平焊的焊缝效果理想;在保证装配间隙较小的情况下,变
位器翻转

45°焊接的焊缝效果甚好;而对于竖直焊缝,由于变位机回转半径小于上车架回

转半径,翻转不到位,造成一定倾角的上坡焊,焊缝质量较差。主要存在以下问题:
  (

1)变位机工装及回转半径。上车架手工焊岗位的变位机是按照焊接上车架而设计的,

回转半径大(

1.5m),23 吨上车架可以左右翻转 90°,装夹平台方便,只需装夹主体法兰

盘处即可,且用气枪扭紧和扭松,省时省力。
  而主体机器人的变位机是为焊接主体而设计的,主要装夹主体底板周边,要长力矩扳
手手工扭紧螺栓保证焊后主体底板免校平的效果,因而装夹面显得比手工焊岗位的变位机
较宽大、笨重,回转半径较小(

1.2m)。上车架上机器人变位机后,由于左右横梁和封底板