一
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一
煤化工
2004年第2期
表1富氧气化与空气气化的比较
项目
空气气化
富氧气化
煤块度/mm
25—80
8-25
气化强度/m3・(m2・h)1
l 150
2 290
比氧耗/m3・[1000m3(CO+H2)]。1
—
214
比煤耗/kg・[1000m3(CO+H:)]。1
600
542
气化强度提高一倍,比煤耗下降10%,但增加了氧耗
214m3/1
000m3(CO+H2),折合470m3/t氨。
1.1.2粉煤成型及气化
随着机采的发展和煤在运输过程中的破碎,到厂
煤的成块率一般为40%一70%,约30%-60%的煤不能有
效利用。粉煤成型气化为u.G.I炉不能利用的13ram
以下的粉煤找到一条利用途径。煤球的制作随粘结剂
不同可分为石灰碳化煤球(石灰作粘结剂、吸收变换
气中c0。即“碳化”而形成球的固定骨架)、纸浆粘土
煤球和腐植酸煤球等,粉煤成型工艺大多用于小型氮
肥厂,其通病是气化强度下降。
1.1.3变压气化炉
采用常压吹风、加压(0.6MPa)制气的循环方式,
优点是煤气可直送加压变换工序,节省煤气的压缩
功。这种炉型尚停留在试验阶段。
1.1.4空气连续气化配深冷除氮工艺
利用空气一蒸汽连续上吹制低热值燃气,用深冷
法除去多余的N2以满足合成氨工艺需要,该工艺未
工业化。
1.1.5双炉气化
为使U.G.I炉改烧烟煤,曾将两炉串联制气,A、B
两炉在空气吹风后,由A炉蒸汽上吹制气,煤气在B
炉自上而下通过火层,裂解后甲烷含量基本上符合合
成气要求。双炉气化不能正常运行的主要原因是两炉
阻力不平衡。
1.1.6下吹制气
在U.G.I炉改烧烟煤时,曾对操作方法作了改
进,即在吹风(吹扫)后立即下吹制气(下吹为主),煤
气在火层中裂解而除去大部分焦油和烃类。由于合成
氨中烯烃含量较高,影响合成氨后续工序(合成塔析
碳),这种制气工艺还停留在生产中热值燃气阶段,炉
径较小(m
l 600mm-①2
400mm)。
1.2碎煤加压气化(Lurgi炉)
我国自70年代起,通过自主研发和引进相结合,
建成了一系列Lurgi炉试验和生产装置,炉型有
①650mm(评价试验炉)、中1 lOOnun(中试炉)、中2
800mm
(工业示范)和m3 800mm(工业炉),Lurgi炉已在几个
煤气厂和化肥厂推广应用,试验、设计和应用经验较
多。
1.3
FRESH-Demag炉
为在固定床气化炉改烧烟煤,我国曾研发一种叫
FRESH—Demag的气化炉(小试和中试),在吹风阶段,空
气从炉顶送人,将炭层蓄热,并使煤灰达到软化温度
而形成灰渣;在制气阶段,水蒸气从炉顶送人,煤气经
火层裂解,大大降低焦油及cH。含量,煤气质量基本合
格;在分渣阶段,水蒸气从炉底送入,将较重的灰渣和
较轻的煤粒分离出来而排出炉外。灰渣和炭分离困难
是该炉不能工业化的主要原因。
1.4流化床气化
20世纪50年代我国从前苏联引进牌号为
r M A
n(前苏联国家氮素工业研究院)的常压沸腾床
气化炉(相当于德国Winkler炉),以褐煤为原料,用
0。、H20连续吹风制取合成气。90年代又从美国引进
U-Gas炉生产低热值燃气。这两种炉型运行时间都不
长,主要原因是碳转化率太低,飞灰多,炉子不能正常
操作。
中科院山西煤化所研发的灰熔聚炉对普通流化
床(沸腾床)炉作了重大改进,从中心管(射流区)送人
部分氧气,形成局部高温,有利于灰渣分离,加上其他
措施(如回流),提高了碳转化率。该炉首先在陕西城
固投入工业应用(中2 400mm),取得了较好的成绩(将
在下节重点介绍)。
1.5粉煤气化
1.5.1常压粉煤气化(KT炉)
中国在研发KT炉方面倾注了较大的精力,先后
建成小试(0.2t/h)、中试(1t/h,原形炉1..5t/h)和工
业炉(4t/h・台),前后经历十余年,但遗憾的是未能工
业化,究其原因是主导思想上跳不出以砖抗渣的框
框,不敢大胆采用全水冷壁结构,气化炉因耐火材料
腐蚀等问题不能长周期运行。
1.5.2
常压涡流式气化炉(Suimitomo一住友)
该炉与KT炉之不同点是粉煤和气化剂切向入
炉,以延长煤停留时间,提高碳转化率。该炉停留在试
验阶段。
1.5.3铁蒸汽法制氢,常压粉煤空气气化制还原气。
限于实验室探索。
1.5.4粉煤熔渣池气化(Rummel、常压)
气化炉(常压)隔成两室——燃烧室和气化室,公
用一个渣池,空气和粉煤送入燃烧室渣池蓄热,在气
化室粉煤和水蒸气利用熔渣提供的热量进行气化反
万方数据