2.改原冷凝液洗萘变为轻焦油加冷凝液混合溶萘。
3.为实现上述目标,相应的工艺管线及设备改造内容:
3.1 利用冷鼓的地下槽液下泵将氨水槽,剩余氨水槽排来的轻焦油,利用终冷冷凝液送
至澄清槽的输送管线,送至冷凝液槽,工艺管线做相应改造,做到:既能实现原工艺把冷
凝液送入澄清槽,又能把轻焦油送进冷凝液槽;要方便双方(即冷鼓操作工和粗苯操作
工)的操作。
3.2 改造原终冷器的冷凝液喷洒管。方法为:扩孔,将原 Φ5 改为 Φ8,末端改为 Φ10;
每根支管上装上阀门和蒸汽阀(便于清扫堵塞喷洒管)
3.3 冷凝液槽冷凝液出口管得改造:将原冷凝液出口改做混合洗萘液出口,在人孔上接
一冷凝液出口。
目的:送冷凝液时尽可能不把轻焦油或少把轻焦油送走,实现终冷冷凝液和溶萘混合
液分送;送冷凝液不影响连续循环洗萘。
3.4 送冷凝液最好增加一个 Φ15 的蒸汽伴热管及进行保温(防冬季堵塞)。
五、相关岗位工艺要求及操作变更
1.冷鼓排焦油操作要求
尽量减少氨水及剩余氨水槽的焦油排出阀的开度,每分钟
20~25l/min。将焦油缓慢排
入地下槽,每天早班前要收集
15~20t/d,轻焦油待送粗苯工段。
2.粗苯冷凝液改为送混合液和上午 9:30 送冷凝液两项工作内容。
每天上午
8:00 接班先送冷凝液,加洗萘混合液,送完后接收轻焦油通知,冷鼓泵房
送轻焦油。
平常送冷凝液(要用改后的上孔上冷凝液出口)不能或尽量避免把轻焦油送走,以免
影响洗萘效果。
每班检查一次洗萘管是否畅通,不通要用蒸汽清扫通再交班。
洗萘操作,循环洗萘量每小时喷洒量为
20~30m3/h,泵能保持终冷器阻力 800~
1000pa。
这样可以实现连续溶萘,并保持长期稳定操作,无须经常倒终冷器用蒸汽溶萘,减少
了蒸汽溶萘带来的一系列问题,又节约蒸汽,减少冷凝水。
六、结论
改造后的工艺系统,具有操作简单、投资少、降低蒸汽消耗、经济效益高等优点,从根本
上解决了煤气管网萘堵问题,减少了倒终冷塔操作,降低了成本,有利于我厂循环经济的
发展。