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  改造前,电动机始终处于工频

50Hz、额定转速 2966r/min 状态下运转。 

  改造后,将电动机的工况频率设定在

0Hz~43Hz 之间即可满足工艺要求。 

  下面我们计算一下改造后理论节电情况:

 

  配套电动机的转差率计算:

 

  由

n=(1-s)60f/p 

  

(1-s)=n/60f/p=2966/60×50/1=0.985 

  得

: s=0.015 

  以电动机输入电源频率上限

43Hz 计算,其转速为: 

  

n=(1-s)60f/p=0.985×60×43/1=2541(r/min) 

  与额定转速比值为:

2541/2966=86% 

  我们知道功率与转速的立方成正比,

 

  即:

Wg/W=(ng/n) 3(2) 

  式

(2)中 Wg 为改造后电动机最大输入功率 

  

ng 为改造后电动机的最高转速 

  

W、n 分别为电动机的额定功率和额定转速 

  

Wg=W(ng/n)3=220×(2541/2966)3=138(kw) 

  理论节电百分比为:

 

  

(220-138)/220}100%=37% 

  通过理论计算,得到了节电

37%的理论结果。 

  

2.2 效果检查 

  在实际应用中的效果如何,下面我们将设备改造后三天的试验数据例入表

  从表

1 所例数据可以看出实际节电比理论节电效果还要好,基本在 50%左右,这是改造前

没有想到的

,设备有这样大的富裕能力。 

  

3 结束语 

  通过以上论述,可以认为有了变频技术后,异步电动机调速问题已经得到质地飞跃,
电气控制技术更加先进;更是节约电能的最佳选择。从上面对选煤厂的用电、设备应用分析、
节电估算及应用实例中可以看出,不论是自动控制或节约能源,变频技术在选煤厂都应该
得到广泛的推广应用。