改造前,电动机始终处于工频
50Hz、额定转速 2966r/min 状态下运转。
改造后,将电动机的工况频率设定在
0Hz~43Hz 之间即可满足工艺要求。
下面我们计算一下改造后理论节电情况:
配套电动机的转差率计算:
由
n=(1-s)60f/p
(1-s)=n/60f/p=2966/60×50/1=0.985
得
: s=0.015
以电动机输入电源频率上限
43Hz 计算,其转速为:
n=(1-s)60f/p=0.985×60×43/1=2541(r/min)
与额定转速比值为:
2541/2966=86%
我们知道功率与转速的立方成正比,
即:
Wg/W=(ng/n) 3(2)
式
(2)中 Wg 为改造后电动机最大输入功率
ng 为改造后电动机的最高转速
W、n 分别为电动机的额定功率和额定转速
Wg=W(ng/n)3=220×(2541/2966)3=138(kw)
理论节电百分比为:
(220-138)/220}100%=37%
通过理论计算,得到了节电
37%的理论结果。
2.2 效果检查
在实际应用中的效果如何,下面我们将设备改造后三天的试验数据例入表
1
从表
1 所例数据可以看出实际节电比理论节电效果还要好,基本在 50%左右,这是改造前
没有想到的
,设备有这样大的富裕能力。
3 结束语
通过以上论述,可以认为有了变频技术后,异步电动机调速问题已经得到质地飞跃,
电气控制技术更加先进;更是节约电能的最佳选择。从上面对选煤厂的用电、设备应用分析、
节电估算及应用实例中可以看出,不论是自动控制或节约能源,变频技术在选煤厂都应该
得到广泛的推广应用。